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工廠節(jié)能增效精選(九篇)

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工廠節(jié)能增效

第1篇:工廠節(jié)能增效范文

王金貴:

石油加工嚴細管理的引領者

王金貴,男,1991年7月畢業(yè)于石油大學化學工程系石油加工專業(yè),煉油高級工程師,現(xiàn)任河南油田石蠟精細化工廠副總工程師。在生產(chǎn)技術管理中,他不斷學習探索新工藝、新方法,借鑒先進經(jīng)驗,善于運用科學管理方法和數(shù)學模型解決問題。2011年負責南陽石蠟精細化工廠《增產(chǎn)93#汽油組分》項目,通過做好原料、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品調(diào)和“三個優(yōu)化”,努力提高裝置汽油收率,2011年累計增產(chǎn)93#5.27萬噸,累計增效1476萬元。

嚴謹求實,勇于創(chuàng)新

他始終瞄準國內(nèi)同類企業(yè)的先進指標,狠抓基礎管理工作不放松。2005年,他主持對糠醛精制裝置進行技術大改造,裝置處理能力提高到15萬噸/年;主持對酮苯裝置進行技術改造,使裝置處理能力提高到14萬噸/年;石蠟、微晶蠟的產(chǎn)量大幅度增加,每年可多創(chuàng)經(jīng)濟效益1000多萬元。在特種蠟車間擔任主任的三年里,他組織了口香糖專用蠟、橡膠防護蠟、地板防潮蠟、微晶地板防水劑等多品種的開發(fā)與生產(chǎn)。口香糖專用蠟產(chǎn)品出口歐盟,實現(xiàn)了出口創(chuàng)匯,并填補了國內(nèi)生產(chǎn)的空白。2009年,他被任命為生產(chǎn)管理部部長,而這時,局重點工程項目:10萬噸/年汽油加氫芳構(gòu)化及制氫聯(lián)合裝置和8萬噸/年特種蠟擴能裝置施工建設項目開始被提上日程,他認真了解工作進度,對各項生產(chǎn)技術進行詳細摸底對比,做到心中有數(shù)。2010年年底裝置建成后一次性試車成功,生產(chǎn)出了合格的國Ⅲ汽油組分,使特種蠟的產(chǎn)量和品種大幅度提升。

節(jié)能降耗、降本增效

為了降本增效,為了找準加工損失與行業(yè)平均水平存在的差距,他到每一個裝置現(xiàn)場去確認、分析,找出節(jié)能優(yōu)化措施。2010年,他提出多項節(jié)能措施,使一度持續(xù)升高的加工成本迅速得到遏制,節(jié)電441萬度,節(jié)約蒸汽3.1萬噸,累計增效758萬元。在面對精蠟廠噸加工原油費用高的問題時,他通過不斷創(chuàng)新、優(yōu)化,提高企業(yè)經(jīng)濟效益。他還帶領技術人員刻苦鉆研,對催化裝置的生產(chǎn)工藝、節(jié)能降耗等難題進行攻關,制定出《催化裝置原料劣質(zhì)化應對措施》、《降低催化裝置生焦量》會議紀要,實現(xiàn)裝置少產(chǎn)干氣和焦炭,累計增效331萬元。他根據(jù)股份公司《關于增產(chǎn)汽油的通知》要求,結(jié)合精蠟廠煉油裝置實際,與生產(chǎn)車間管理技術人員、崗位操作人員共同摸索,在做好裝置的平穩(wěn)操作上,從操作的溫度、壓力等方面進行優(yōu)化,對操作參數(shù)進行調(diào)整,使增產(chǎn)93#組分油項目起到了明顯的效果。2011年,93#汽油組分累計產(chǎn)量85907噸,累計增產(chǎn)5.27萬噸,累計增效1476.1萬元,同時精蠟廠還獲得了中石化總部給予的1099.5萬元的增產(chǎn)獎勵。

陳鳳君:

精查細找的稠油熱采專家

陳鳳君,女,1989年畢業(yè)于重慶石油學校石油及天然氣開采專業(yè),高級油藏工程師,現(xiàn)任河南油田第二采油廠地質(zhì)研究所生產(chǎn)室主任。2011年,她負責《優(yōu)化細化注汽管理,減少低效無效注氣》項目,通過抓好每個環(huán)節(jié)的優(yōu)化和精細注氣過程管理,實現(xiàn)增收2036.59萬元,完成計劃的181.4%,油汽比連年下降的勢頭得到遏止。

學無止境,科研創(chuàng)新碩果豐

多年的工作實踐使她深深體會到知識的重要性,在取得長江大學石油工程專業(yè)本科學歷的同時,她還利用業(yè)余時間學習了《難動用儲量開發(fā)稠油開采技術》、《水平井油田開發(fā)技術文集》等近年來出現(xiàn)的新技術、新知識,更新和充實了自己的知識儲備。她在普通稠油控水穩(wěn)油途徑研究方面有自己獨到的見解,獨立編寫了12篇注水區(qū)塊注采綜合調(diào)整方案,保證了注水區(qū)塊一直處于良性開發(fā)狀態(tài)。獨立編寫了三個井組的七輪次蒸汽驅(qū)方案,使三個井組累積增油1.2萬噸。她先后有13項科研、節(jié)能、降本增效和合理化建議獲得局級獎,2項科研成果獲廠級一等獎,在國家期刊和國家核心期刊上6篇。

勤于鉆研,勇于創(chuàng)新

在主抓全廠注汽管理方面,她結(jié)合稠油“淺、薄、稠、散、小”的油藏特點,系統(tǒng)總結(jié)和研究了稠油熱采20年來注汽技術的得失,創(chuàng)造性地提出了稠油熱采“嚴把注汽六關”的管理技術,詳細闡述了“注汽井從注汽選井的優(yōu)化到現(xiàn)場生產(chǎn)的監(jiān)控”一系列過程中的關鍵點和控制節(jié)點,為熱采井有效、高效注汽提供了技術指南,是采油二廠稠油開發(fā)23年來的重大管理成果之一。為提高注汽運行符合率,她改變了以往注汽運行由地研所一家負責的做法,提出了廠生產(chǎn)各部門聯(lián)動、相關領導審核把關的運行思路。這一做法標志著注汽運行管理由粗放型向精細化轉(zhuǎn)變,月度注汽運行符合率平均提高了10個百分點。

狠抓管理,跟蹤調(diào)整穩(wěn)運行

針對稠油生產(chǎn)波動大的特點,她創(chuàng)造性地提出了“五個跟蹤”和“兩個調(diào)整”來確保生產(chǎn)運行的平穩(wěn)。“五個跟蹤”即:措施運行跟蹤、新井投產(chǎn)進度跟蹤、鉆井運行跟蹤、產(chǎn)量運行變化分析跟蹤、重點試驗和重點措施跟蹤。通過“五個跟蹤”,及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的問題并制定出相應的措施對策,再通過“兩個調(diào)整”來確保各項生產(chǎn)指標的順利完成:調(diào)整注汽運行,調(diào)整措施工作量。通過精心地跟蹤、監(jiān)控和調(diào)整,全面完成了2010年的各項生產(chǎn)開發(fā)指標。為了將全廠月度生產(chǎn)形勢、存在的問題等清晰、準確地反映出來,避免措施決策上的失誤,她每天早出晚歸,查閱和參考大量資料,精心組織匯報材料,贏得了同行和領導的高度贊賞。

方云:

第2篇:工廠節(jié)能增效范文

【關鍵詞】企業(yè)供電;產(chǎn)品產(chǎn)量;創(chuàng)新科技技術;分析

1、創(chuàng)新技術下的軟件設備

1.1微型計算機的運用。針對增加電能質(zhì)量而言,可通過創(chuàng)新技術來管理工廠供電系統(tǒng)。由于工廠生產(chǎn)過程中具有值班中斷,或者無人值班的情況,因此,需要通過自動保護來有效地輔助完成生產(chǎn)。運用微型計算機能實施自動化管理,微型計算機的保護功能給許多工廠帶來了便捷,創(chuàng)新技術下的各種先進軟件,能促進工廠的進一步發(fā)展。

1.2企業(yè)內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)。企業(yè)內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)屬于創(chuàng)新技術下又一軟件管理模式,因工廠的供電系統(tǒng)較為繁多而復雜,同時工作內(nèi)容也較為瑣屑,而為了提升工廠員工的工作效率,企業(yè)內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)能推動辦公系統(tǒng)自動化,減少員工的工作難度,還能促進員工之間的相互合作,為工廠營造一種良好、和諧的工作環(huán)境。在工廠供電管理中,企業(yè)內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)屬于一項非常重要的工作軟件。

2、工廠供電的系統(tǒng)裝置

2.1儀表裝置。創(chuàng)新技術下,供電工廠均采取智能化的儀表管理數(shù)據(jù),針對數(shù)據(jù)的顯示、數(shù)據(jù)存貯,以及報警作用和分析功能,儀表設備都能實現(xiàn)科學合理的管理。同時儀器的工作安全性較好,促使其能夠在用電裝置中占據(jù)絕對優(yōu)勢地位,被普遍地運用在企業(yè)供電當中。

2.2巡回檢測裝置。許多工廠的操作流程較為繁復,造成了工廠供電設備也較為復雜,許多資料數(shù)據(jù)需在一定的時間段內(nèi)進行記錄,因此,在工廠供電中巡回檢測裝置具有非常重要的作用。巡回檢測設備的工作性能較安全和可靠,不但能把所檢測的資料數(shù)據(jù)進行打印,而且具備有效的報警作用,于新時期下被廣泛地運用到工廠供電設備當中[1]。

2.3可編程控制設備??删幊炭刂破髟谑袌錾系氖蹆r相較低廉,同時其工作性能較為靈活,操作安全、簡單,受到許多工廠的歡迎??删幊炭刂破鞯墓ぷ髟頌椋谘b置中設計一個有效的程度,其能自動解決時序以及回路的問題,并將該些數(shù)據(jù)有效地管理??删幊炭刂圃O備相對于工廠供電中極為實用,在石油產(chǎn)業(yè)、鋼鐵產(chǎn)業(yè)、服務業(yè)等工廠中,被使用的頻率較高,我國許多深圳工廠均采取該種可編程控制設備。可編程控制設備的主要三個方面的內(nèi)容:(1)可編程控制設備針對條件的需求并不高,于惡劣的條件下照樣能順利操作。(2)可編程控制設備具有液晶顯示編程器與主機兩大部分,而液晶顯示編程器涵蓋三種操作方法與十二種類型。(3)可編程控制設備并不需要其他設備的輔助,例如:空調(diào)。據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn),可編程控制器出現(xiàn)的突發(fā)故障較少,具備較好的運行能力。由于部分工廠的日常操作屬于環(huán)環(huán)相扣、規(guī)范順序?qū)嵤?,因此,利用可編程控制設備能夠根據(jù)工廠生產(chǎn)產(chǎn)品進行設定,發(fā)揮其本質(zhì)作用。例如:針對開關量的合理調(diào)制,頻率量、模擬量的控制,可編程控制發(fā)出具體的指令后,均能有效地控制和完成。此外,于工廠生產(chǎn)管理過程中,由于許多機器設備均為自動化控制系統(tǒng),該需要可編程控制設備進行協(xié)管應用,才能完善工廠供電[2]。

3、工廠在創(chuàng)新技術下的節(jié)能方法

我國的用電量主要為工廠的用電量,其占據(jù)全國用電量的一半以上,每年西部地區(qū)均需要發(fā)送不計其數(shù)的電量到沿海發(fā)達城市,所以,節(jié)約電量能源對工廠來說非常重要,這也是降低電量成本,降低工廠電能的損耗的主要方法。提升工廠電能的利用率對一個國家工業(yè)而言,極為重要并且勢在必行。隨著現(xiàn)代化發(fā)展進程的加快,節(jié)能意識不斷地深入到人們的心中,因此,現(xiàn)結(jié)合本人的工作經(jīng)驗進行分析,闡述創(chuàng)新技術下工廠用電的節(jié)能方法。

3.1固定補償需注意無功過補償。固定補償能降低電能損失,以及提升電能利用率,但采用固定補償時,尤為注意需離開無功過補償。而無功過補償為空載操作而誘發(fā),因此,于空載操作過程中需清除補償設備,最終才能完成節(jié)能目標。同時,固定補償能防止電網(wǎng)高壓所造成的電氣裝置受損等難題。

3.2利用革新自動化補償方式。按照統(tǒng)計計算的資料數(shù)據(jù)表示,采取自動化補償?shù)墓?jié)能措施,與往年未實施補償相較,自動化補償能夠減少百分之四十的電能損失,此外,還能提升工廠電能的利用效率。

3.3使用三遙控制。創(chuàng)新技術下的“三遙”控制主要涵蓋遙控、遙測與遙信?!叭b”控制能推動節(jié)能設備處于最佳態(tài)勢,同時可降低工廠的人力和物力投入,提升經(jīng)濟效益和社會效益。由于微型計算機的投入使用,“三遙”設備的工作性能能夠增加安全度和可靠度。實施裝“三遙”檢查過程中,能對數(shù)據(jù)資料實施定期定時的打印,并且針對突發(fā)性故障能夠提前地做出預警提升,避免危險故障的進一步蔓延。

3.4運用以太網(wǎng)供電技術。運用以太網(wǎng)供電創(chuàng)新的技術,經(jīng)過CAT 5/5e/6類非屏蔽雙絞線,針對網(wǎng)絡終端裝置不但需要運輸數(shù)據(jù)又供給直流供電,能降低部署終端裝置的管理成本與電源。以太網(wǎng)供電技術不但能對需要用電,但電源并不便利取得的設備尤其有效,且普通的終端裝置也可從該項技術中獲取收益。

4、加強工廠的供電管理

4.1創(chuàng)建完善的供電管理機制。每一個工廠均需創(chuàng)建一套套完善的管理機制,促使日常的生產(chǎn)活動更加有序地進行,而工廠的供電管理系統(tǒng)同樣也需要建設一系列健全的管理機制。不同的工廠針對用量的定額不同,管理機制需結(jié)合工廠的具體情況,制定實際的定額用量,在創(chuàng)新技術的條件下,完善各項節(jié)能設備和軟件,以及管理機制。將工廠的人力資源有效地綜合起來,規(guī)范人員的職責、態(tài)度,最后設計公平的獎罰機制,不斷提升員工的主動性。

4.2革新配電系統(tǒng)。革新配電系統(tǒng)主要為減少電力線路運輸過程中的能量耗損,將系統(tǒng)中部分不規(guī)范的裝著設備實施技術改革,該些在一定程度上提升用電效率與用電質(zhì)量。比如:把截面較小的導線革新為截面較大的導線,把迂回的配電線路革新為直配線路,把漏電較大、絕緣破裂的導線進行改善,把配電網(wǎng)絡實施升壓操作,合理地分布裝置變壓器,根據(jù)實際情況更換配電所地址,促使變壓器更接近負荷中心。該些方面的內(nèi)容均可從最基本上減少用電量的線路損耗,進而達到節(jié)能的目的。

4.3提高供電裝置的養(yǎng)護。工廠屬于長期操作的區(qū)域,而供電設備在長時間的使用下均會產(chǎn)生耗損和故障,因此,管理人員需定期檢查工廠的供電裝置和設備,完善各種供電操作。例如:仔細地檢測電動機的運行狀況,促使定子和轉(zhuǎn)子之間的氣隙降低或者平衡,以及降低轉(zhuǎn)子的摩擦力度。所以,維護供電設備,實現(xiàn)節(jié)能運行需進行技術的革新,同時還需要相關專業(yè)人員的參與研究,完善各種供電設備。

4.4加強能源管理系統(tǒng)的管理。能源管理系統(tǒng)具有能源集中管理、分散數(shù)據(jù)采集、控制和調(diào)度等多方面的功能優(yōu)勢,經(jīng)過能源管理系統(tǒng)顯示的多種分析結(jié)果與統(tǒng)計方法,在整個生產(chǎn)過程中能夠達到節(jié)能降耗以及環(huán)保目的。針對生產(chǎn)能源數(shù)據(jù)實施加工、采集、以實現(xiàn)對能源設備、分析處理、能源實績、能源平衡、能源計劃、能源預測等多方面的管理與監(jiān)控,最后實現(xiàn)工廠節(jié)能增效目標。

參考文獻

第3篇:工廠節(jié)能增效范文

關鍵詞:工程設計;發(fā)電;火電廠;節(jié)能減排;能耗

1 概述

火力發(fā)電廠作為高能耗企業(yè),不斷推進項目優(yōu)化工作,通過加強設備選型及施工管理工作,做好“四大”控制,確保機組發(fā)電工作過程中各項指標優(yōu)于同等級機組水平,力爭將工程打造成安全、高效、環(huán)保、節(jié)能的精品工程。本文從加熱系統(tǒng)、除塵器、給水泵配置、循環(huán)水系統(tǒng)、水務中心、三大風機及變壓器的設計和選擇要求提出了火力發(fā)電廠六十六萬機組發(fā)電工作過程中的節(jié)能降耗增效措施。

2 加熱系統(tǒng)

本工程通過設置鄰機加熱系統(tǒng),利用鄰機四段抽汽(不足時由冷段補足)加熱本機除氧器,提高進入鍋爐的給水溫度至150℃以上,可在鍋爐不點火情況下完成鍋爐的熱態(tài)清洗,清洗完成后在爐膛內(nèi)形成暖風暖爐的情形,為鍋爐的點火創(chuàng)造有利條件,同時可縮短機組啟動時間。

采用鄰機加熱系統(tǒng)后可以節(jié)省大量燃料,具有一定的節(jié)能優(yōu)勢;綜合壽命期內(nèi)兩臺機組折現(xiàn)收益為130萬元,具備一定的經(jīng)濟效益。

3 除塵器

通過在除塵器前設置一級低溫省煤器,可配合低低溫靜電除塵技術,提高除塵器的除塵效率。根據(jù)通過低溫省煤器的凝結(jié)水流量以及在凝結(jié)水系統(tǒng)中的設置位置,低溫省煤器可分為部分流量以及全流量兩種型式,通過經(jīng)濟技術比較,在除塵器前設置一級部分流量低溫省煤器的方案,年費用最低,經(jīng)濟優(yōu)勢最為明顯。

在除塵器入口設置一級低溫省煤器,采用部分流量來加熱凝結(jié)水。相對于不設置低溫省煤器的方案,該方案單臺機組可降低發(fā)電標準煤耗約1.312g/kWh,每年節(jié)約標煤4329t,雖然設備投資需增加1210萬元,但是每年可以節(jié)約的運行費用為410萬元,經(jīng)濟效益最優(yōu)。

4 給水泵配置

汽動給水泵前置泵與主泵同軸設置方案初期投資與前置泵電機驅(qū)動方案相當,對本工程主廠房布置沒有影響,且節(jié)省了零米層布置空間,降低了機組的廠用電,因此推薦本工程采用汽動給水泵前置泵與主泵同軸設置方案。該方案年費用較前置泵電機驅(qū)動方案低83萬元,在經(jīng)濟性方面具有優(yōu)勢。

采用1×100%容量汽泵組與2×50%容量汽泵組在技術及可靠性上均能滿足本工程要求,但1×100%容量汽泵組效率更高,相對于2×50%容量方案,可節(jié)省機組熱耗約14kJ/kWh。

o水泵汽輪機排汽分為設置單獨凝汽器和排至主機凝汽器兩種方案。設置單獨凝汽器系統(tǒng)更加復雜,設備投資有所增加,但通過降低小機排汽背壓,從而降低機組熱耗,本工程經(jīng)過計算,可節(jié)省機組熱耗約6kJ/kWh。通過經(jīng)濟技術對比分析,采用100%容量汽泵組,給水泵汽輪機排汽設置單獨凝汽器,汽泵組設置在汽機房中間層靠B列的方案,相對于常規(guī)2×50%容量汽泵組排汽至主機凝汽器方案,年費用節(jié)省317萬元,經(jīng)濟性最優(yōu)。

由于本工程為新建機組,且前置泵與主泵同軸,若取消電動給水泵,則需要增設啟動鍋爐為汽動給水泵組提供啟動汽源,還需要增設鍋爐上水泵給鍋爐上水,另外,在安裝以及調(diào)試階段汽輪機以及輔機的安裝會制約工期,另外從運行費用上來說,機組啟動一次,即可盈利109.25萬元,所以本工程推薦設置電動啟動給水泵。且為節(jié)省工程投資,采用兩機公用1臺30%容量的啟動電泵方案。

綜上,本工程給水泵組配置方案,推薦采用1×100%BMCR容量汽動給水泵組,給水泵汽輪機排汽設置單獨凝汽器,前置泵與主泵同軸布置在汽機房中間層靠B列,兩臺機組設置1臺30%BMCR容量的電動啟動泵。

5 循環(huán)水系統(tǒng)

本工程循環(huán)水系統(tǒng)依照全年按變倍率工況中一年二季(熱、冷季)運行的方式確定。對不同的方案組合,主機加小機凝汽器面積41000m2、冷卻塔面積10000m2、冷卻倍率55倍配置方案組合的年費用最低。

對于本期工程的循環(huán)供水系統(tǒng),考慮到經(jīng)濟指標的可能變化和不同情況下年費用的計算結(jié)果,以及在年費用相差不大等因素下,循環(huán)水系統(tǒng)在本設計階段推薦冷端配置方案組合為:自然通風冷卻塔面積:10000m2,凝汽器面積:41000m2,冷卻倍率:55/33(循環(huán)水泵運行工況一年二季),循環(huán)水管徑:DN3200,對以上推薦的冷端配置方案,冷卻塔年平均出水溫度(凝汽器入口冷卻水溫)22.15℃,計算主機對應的背壓為5.06kPa。在夏季校核條件下的冷卻水溫為34.42℃,對應的機組背壓為9.69kPa。

6 水務中心

本工程將全廠水系統(tǒng)納入統(tǒng)一的水務中心管理,實現(xiàn)取、用、排、耗水的全過程控制。根據(jù)相關工藝特點,集合全廠水處理系統(tǒng)設備,形成以原水預處理、鍋爐補給水處理、工業(yè)廢水處理為核心,工藝聯(lián)合布置相結(jié)合,管理、服務相對集中的聯(lián)合建構(gòu)筑物-水務中心。水務中心的設置不僅僅是聯(lián)合建構(gòu)筑物的簡單集合,也是以系統(tǒng)及流程的優(yōu)化為基礎,取消傳統(tǒng)的系統(tǒng)設計邊界,設立全流程的水務管理系統(tǒng),各子系統(tǒng)實現(xiàn)功能化,做到系統(tǒng)簡化、投資節(jié)約。

通過優(yōu)化設計,本工程水務中心可以有效簡化系統(tǒng),減少設備,減少土地使用面積和建筑物體積,還可以減少運行管理人員,不僅節(jié)約投資,還可以達到減員增效的效果。全流程的水務管理系統(tǒng),系統(tǒng)流暢、簡捷,無重復設置和備用。水務中心功能齊全,管理集中,符合電力建設工廠化、模塊化的設計發(fā)展方向,也是現(xiàn)代化管理運行的需要。

7 三大風機

一次風機、送風機和引風機采用動葉可調(diào)軸流式風機,通過三大風機的裕量系數(shù)合理優(yōu)化,對鍋爐三大風機的設計參數(shù)裕量進行優(yōu)選,部分設備阻力不考慮系數(shù),取其設備阻力的保證值,使風機在高效率區(qū)域運行,以達到節(jié)省廠用電費用和投資費用的目的。本工程對于三大風機的原始選型數(shù)據(jù),包括煙道漏風系數(shù)、煙風道布置、空預器漏風率等進行合理優(yōu)化,避免風機選型過大而造成風機電耗較高。

8 變壓器

變壓器是電廠發(fā)電和配電系統(tǒng)的重要設備,其自身要產(chǎn)生較大的有功功率損失和無功功率消耗。合理選用變壓器型式,可以減少變壓器的銅耗、鐵耗,降低電廠的運行費用。設計合理的接線方式和變壓器容量同樣有利于節(jié)能降耗。低壓干式變壓器有普通型和節(jié)能型兩種,節(jié)能型變壓器較普通型低壓廠用干式變壓器損耗可降低約28%,節(jié)能效果十分顯著,如采用節(jié)能變壓器后,1600kVA和2000kVA變壓器損耗可分別下降4.7kW和6kW左右。由上可見,在選擇變壓器時,如采用損耗低、效率高的節(jié)能變壓器,電廠節(jié)電效果將十分可觀,對提高電廠的綜合經(jīng)濟效益是十分有利的。

參考文獻

[1]周懷春.火力發(fā)電廠節(jié)能技術叢書汽輪機設備及系統(tǒng)節(jié)能[M].北京:中國電力出版社,2008.

第4篇:工廠節(jié)能增效范文

一、建設要求與產(chǎn)業(yè)布局

(一)水泥建設項目(包括水泥熟料和水泥粉磨),應符合主體功能區(qū)規(guī)劃,國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,當?shù)厮喙I(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案。建設用地符合城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和土地使用標準。

(二)禁止在風景名勝區(qū)、自然保護區(qū)、飲用水水源保護區(qū)、大氣污染防治敏感區(qū)域、非工業(yè)規(guī)劃建設區(qū)和其他需要特別保護的區(qū)域內(nèi)新建水泥項目。

(三)建設水泥熟料項目,必須堅持等量或減量置換,遏制水泥熟料產(chǎn)能增長。支持現(xiàn)有企業(yè)圍繞發(fā)展特種水泥(含專用水泥)開展提質(zhì)增效改造。

(四)新建水泥項目應當統(tǒng)籌構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。新建水泥熟料項目,須兼顧協(xié)同處置當?shù)爻鞘泻彤a(chǎn)業(yè)固體廢物。新建水泥粉磨項目,要統(tǒng)籌消納利用當?shù)剡m合用作混合材的固體廢物。

二、生產(chǎn)工藝與技術裝備

(一)水泥建設項目應按《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》要求,采用先進可靠、能效等級高、本質(zhì)安全的工藝、裝備和信息化技術,提高自動化水平。

(二)水泥企業(yè)應按《工業(yè)項目建設用地控制指標》規(guī)定集約利用土地,廠區(qū)劃分功能區(qū)域,按《水泥工廠設計規(guī)范》(GB 50295)建設。

(三)水泥熟料項目應有設計開采年限不低于30年的石灰?guī)r資源保障。水泥粉磨項目要配套建設適度規(guī)模的散裝設施。

(四)推進企業(yè)信息化建設,加快建立企業(yè)能源、資源管理系統(tǒng),提升信息化水平,從源頭上減少污染物產(chǎn)生,提高資源利用率和本質(zhì)安全水平。

三、清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護

(一)水泥企業(yè)應按《水泥行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系》(發(fā)展改革委公告2014年第3號)要求,建立清潔生產(chǎn)推行機制,定期實施清潔生產(chǎn)審核。

(二)建立主要污染物在線監(jiān)控系統(tǒng)。易產(chǎn)生粉塵的工段,配套建設抑塵、除塵設施,防止含塵氣體無組織排放。采用智能裝置,減少含塵現(xiàn)場操作人員。水泥熟料項目采用抑制氮氧化物產(chǎn)生的工藝和原燃料,配套建設脫硝裝置(效率不低于60%)和除塵裝置。水泥粉磨項目配套建設除塵裝置。氣體排放達到《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB4915)。

(三)固體廢物按規(guī)定收集、貯存和再利用。石灰?guī)r礦山建設、生產(chǎn)堅持生態(tài)保護、安全生產(chǎn)和資源綜合利用,嚴格按照批復的礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案進行,嚴防水土流失,統(tǒng)籌骨料(機制砂)生產(chǎn)。

(四)完善噪聲防治措施,廠界噪聲符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB 12348)。

(五)限制使用并加快淘汰含鉻耐火材料和預熱器內(nèi)筒,積極推進水泥窯無鉻化。

(六)開展廢物協(xié)同處置,須嚴格執(zhí)行《水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物污染控制標準》(GB 30485)。

(七)實施雨污分流、清污分流,生產(chǎn)冷卻水循環(huán)使用,廢水經(jīng)處理后盡可能循環(huán)使用,確實無法利用的必須達標排放。

(八)環(huán)境保護設施應與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。

(九)建立環(huán)境管理體系,制定環(huán)境突發(fā)事件應急預案。

四、節(jié)能降耗和綜合利用

(一)統(tǒng)籌建設企業(yè)能源管理中心,推進能源梯級高效利用,開展節(jié)能評估與審查,建立能源管理體系。

(二)單位產(chǎn)品能耗限額按《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》( GB 16780)執(zhí)行。

(三)年耗標準煤5000噸以上的企業(yè),定期向工業(yè)節(jié)能主管部門報送企業(yè)能源利用狀況報告。

(四)支持現(xiàn)有企業(yè)圍繞余熱利用、粉磨節(jié)能、除塵脫硝等開展節(jié)能減排改造,圍繞協(xié)同處置城市和產(chǎn)業(yè)廢物開展功能拓展改造。

五、質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量

(一)建立水泥產(chǎn)品質(zhì)量保證制度和企業(yè)質(zhì)量管理體系。

(二)按《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》(工原[2010]第129號公告)設立專門質(zhì)量保障機構(gòu)和合格的化驗室,建立水泥產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證和內(nèi)部抽查制度。

(三)開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、化學分析對比驗證檢驗和抽查對比活動,確保質(zhì)量保證制度和質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)有效。

(四)水泥粉磨生產(chǎn)中添加助磨劑的,水泥產(chǎn)品出廠檢驗報告單上要注明助磨劑的主要化學成分和添加量。復合水泥產(chǎn)品出廠檢驗報告單要注明混合材的種類、成分和摻和量。

(五)水泥質(zhì)量符合《通用硅酸鹽水泥》(GB175),水泥熟料質(zhì)量符合《硅酸鹽水泥熟料》(GB/T21372)。

(六)不向無水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)出售水泥熟料。

六、安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和社會責任

(一)水泥建設項目符合《水泥工廠職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范》(GB 50577)要求。

(二)建立健全安全生產(chǎn)責任制和各項規(guī)章制度,完善以安全生產(chǎn)標準化為基礎的安全生產(chǎn)管理體系。

(三)配套建設安全生產(chǎn)和職業(yè)危害防治設施,并與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。

(四)不偷漏稅款,不拖欠工資,按期足額繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險和生育保險金。

(五)鼓勵企業(yè)定期社會責任報告。

七、監(jiān)督管理

(一)水泥建設項目應符合本規(guī)范條件。項目的投資融資、土地供應、環(huán)保評價、節(jié)能評估、安全監(jiān)管、生產(chǎn)許可和淘汰落后等應依據(jù)本規(guī)范條件進行。

(二)地方工業(yè)和信息化主管部門督促本地區(qū)水泥企業(yè)執(zhí)行本規(guī)范條件。

(三)工業(yè)和信息化部依企業(yè)申請公告符合本規(guī)范條件的企業(yè)和生產(chǎn)線名單,并實行動態(tài)管理。

(四)鼓勵企業(yè)自我聲明企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營符合本規(guī)范條件。有關協(xié)會和中介機構(gòu)配合宣傳和監(jiān)督執(zhí)行本規(guī)范條件。

八、附則

(一)本規(guī)范條件適用于中華人民共和國境內(nèi)(臺灣、香港、澳門地區(qū)除外)水泥企業(yè)。

(二)本規(guī)范條件所涉及的國家標準、政策和法規(guī)若進行修訂的,按修訂后的執(zhí)行。

第5篇:工廠節(jié)能增效范文

關鍵詞:浮法玻璃工廠 冷卻水供水系統(tǒng) 效率分析 節(jié)能 改造措施

隨著國家對浮法玻璃生產(chǎn)能耗的要求,及目前浮法玻璃市場產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀,節(jié)能降本是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的趨勢,而循環(huán)冷卻水供水系統(tǒng)的能耗問題則是浮法玻璃生產(chǎn)中的一個不可忽視的節(jié)能點。中國南玻集團下屬某公司浮法玻璃生產(chǎn)線的循環(huán)水系統(tǒng),多數(shù)水泵和管路等設備陳舊,存在水泵流量、揚程、管路設計與實際使用不匹配的情況,造成較大的電能浪費。

一、冷卻水供水系統(tǒng)效率基礎知識

1.理想狀態(tài)下,1噸水克服1米的揚程阻力時,耗電量為0.0027KW.H。

2.水泵及其系統(tǒng)所需能量:P(KW)=0.0027*ρ*Q/K。

其中:Q-流量m3/H,H-揚程M,K-泵系統(tǒng)效率=K電*K泵* K閥*K管:

3.影響系統(tǒng)供水效率的因素主要有設計、設備選型、材質(zhì)、施工和運行維護等5個方面。其中,1)設計方面主要在:①流量偏大,揚程偏高,②管徑、走向的不合理,③管路連接方式的設計不合理等;2)設備選用方面:①水泵、電機未選擇高效率設備,②廠家制造水平造成的效率低下等;3)材質(zhì)方面:①閥門阻力大,②閥門關閉不嚴,③管道內(nèi)部粗糙;4)施工方面:①管路連接方式的施工不合理,②管道變向不合規(guī)范等。

二、工廠冷卻水供水系統(tǒng)效率分析

目前,工廠冷卻水供水系統(tǒng)是由5個水泵、冷卻塔、冷卻水池和熱水池組成。工廠冷卻水系統(tǒng)(圖1)及運行參數(shù)(表2):

1.供水系統(tǒng)需要的流量、揚程:

分析基準:DN400總管末端(設備前)要求壓力0.20Mpa,要求流量1200m3/h。

1).DN400主管管路揚程損失:

管路長度按300m,管道水利計算,DN400總管的揚程損失為8.93M。

2).總管過濾器后的壓力:

總管過濾器后需要的壓力為0.20Mpa+8.93*0.0098 Mpa =0.288 Mpa。總管過濾器后的實測壓力為0.30Mpa稍大于其需求0.288 Mpa壓力,稍考慮裕量,其實際供水壓力合理。

3).總管過濾器前的壓力:

總管過濾器前的實測壓力為0.32Mpa,過濾器的壓差為0.02 Mpa。

結(jié)論:為保證工藝設備的冷卻需求,在供水流量達到1200m3/h時,DN400總管始端壓力應保持在0.32Mpa。

2.工藝冷卻水水泵供水系統(tǒng)的效率水平分析:

1).水質(zhì)所需的電功率:

理想狀態(tài)下,1200m3/h 水質(zhì)、0.32Mpa需要的能量=0.0027*Q*H==106KW。

2).實際用電功率:

水泵房1#、3#、5#水泵運行,其實際用電功率分別為85KW、56KW、121KW,合計262KW。

3).供水系統(tǒng)的綜合效率K:

在理想的(水)泵、(電)機情況下,供水系統(tǒng)的效率水平:80%*95%=76%。工藝冷卻水泵系統(tǒng)的實際效率K=水質(zhì)輸出所需功率/總輸入用電功率=106/262=0.40(40%)

結(jié)論:供水系統(tǒng)實際效率遠低于供水系統(tǒng)的理想效率水平76%。

3.供水系統(tǒng)效率低下的原因分析:

1).同一系統(tǒng)水泵參數(shù)不同,揚程高泵對揚程低泵出水有壓制。

2).泵出口與泵出口總管“Π”型連接,水流對沖,能耗大。

3).1#-3#泵、4#-5#泵與DN400分總管間“T”型連接,分總管與總管間倒“T”型連接。1#-3#間、4#-5#間各有水泵運行時,水流對沖,能耗大。

4).現(xiàn)有水泵出口的止回閥在關閉不嚴時,供水共管(壓力高)通過水泵出口閘閥-止回閥-水泵-進口過濾器-冷卻水池形成水流小循環(huán)。

三、工廠冷卻水供水系統(tǒng)效率提升對策、效果

1.供水系統(tǒng)效率提升對策:

1).用低阻的止回閥更換現(xiàn)有的各水泵出口止回閥,以減少供水阻力、防止停運水泵止回閥滲漏形成的水流小循環(huán)所造成的電能浪費。

2).水泵出口支管與室內(nèi)總管的連接方式、室內(nèi)總管與輸水主管的連接方式改造,減少水流對沖所造成的流量損失。

3).高效水泵、電機的應用。

4).使運行水泵、電機的參數(shù)相同。

5).減少水泵運行臺數(shù),以減少流量的損失。兩臺水泵并列,單臺泵流量損失5%;三臺水泵并列,單臺泵流量損失26%;兩臺水泵并列,單臺泵流量損失29%;兩臺水泵并列,單臺泵流量損失40%.

2.供水系統(tǒng)效率提升的效果:

1).最小的效率提升改進方案:

①五臺水泵出口的現(xiàn)有止回閥更換:減少止回閥阻力、杜絕備用泵的止回閥滲漏。②選定參數(shù)相同的兩臺水泵、高效化選型生產(chǎn):杜絕水泵壓頭現(xiàn)象、水泵本身效率提高5%。

改造后:兩臺水泵運行、室內(nèi)總管維持0.39Mpa供水壓力、總管供水流量1200m3/h,考慮到兩臺泵的流量損失5%(1200*5%),水泵的供水總量為1260 m3/h,單臺泵的其軸功率為81KW,配套電機的額定功率選90KW。考慮到電機的損耗為5%,兩臺泵的實際用電功率為2*(80+90*1.05)=169KW,與改造前的262KW相比較,供水系統(tǒng)效率(節(jié)電率)提升35.5%。

2).最大的效率提升改進方案:

① 五臺水泵出口的現(xiàn)有止回閥更換:減少止回閥阻力、杜絕備用泵的止回閥滲漏。②選定參數(shù)相同的兩臺水泵、高效化選型及生產(chǎn)、水泵運行一臺:杜絕水泵壓頭現(xiàn)象、水泵本身效率提高5%、減少水泵并列運行的流量損失、室內(nèi)總管-輸出總管的供水對沖現(xiàn)象。

一臺水泵供水,室內(nèi)總管維持0.32Mpa供水壓力、總管供水流量1200m3/h,單臺泵的其軸功率為127KW,配套電機的額定功率選160KW??紤]到電機的損耗為5%,水泵的實際用電功率為127+160*1.05=135KW,與改造前的262KW相比較,供水系統(tǒng)效率(節(jié)電率)提升48.5%。

綜合評估,通過分析計算,根據(jù)不同的效率提升方案,經(jīng)過改造,水泵系統(tǒng)的效率可提升36%-49%,達到了節(jié)能降耗的目標;同時對存在類似問題的公司提供的改善方法和思路。

參考文獻:

[1]GB50050-2007, 工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設計規(guī)范[S]

第6篇:工廠節(jié)能增效范文

【關鍵詞】縣級供電企業(yè);降損節(jié)能;分析研究;實踐

長期以來網(wǎng)省公司、地市供電局把線損工作作為一項重要工作來抓,不管是達標、創(chuàng)一流,還是內(nèi)部利潤承包考核都把線損工作做為最重要的考核內(nèi)容之一,線損指標層層分解,按電壓等級、按供電區(qū)域管理到位,總體控制逐步向好。但是到了電力市場最前沿、最基層的縣級供電企業(yè)、基層供電所,一直只能做到線損宏觀管理,基本沒有進一步分解細化,除理論計算線損軟件化以外,目前還沒有科學的、有效的管理辦法,更談不上科學的技術與科學的管理相結(jié)合。

為了切實落實網(wǎng)公司節(jié)能降損工作目標任務,切實打好銅仁供電局縣級供電企業(yè)降損攻堅戰(zhàn),我們進行了認真的分析研究,并做了大膽的實踐嘗試,取得了明顯的效果:

1、基本概況及問題研究

1.1管理現(xiàn)狀

銅仁市局管轄9家縣級供電企業(yè),74個基層供電所,承擔9個縣(區(qū))及其鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村的供電任務。由于地域偏遠、交通不便,長期發(fā)展滯后,各縣的電力發(fā)展極不平衡,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)電力統(tǒng)一管理不徹底,線損管理的薄弱環(huán)節(jié)、關鍵點、重點、難點、線損的較大比重均在基層供電所,2009年線損率在20%以上供電所近20個,占27%,大部分供電所處于虧損狀態(tài),各縣局普遍盈利能力不強。

1.2電網(wǎng)、負荷現(xiàn)狀

9家縣級供電企業(yè),小水電為蓄水的逕流式電站,容量小,受季節(jié)雨水影響大,調(diào)節(jié)能力低,主要依靠大電網(wǎng)作為電源支撐,而5家縣局只有1座110kV變電站,許多鄉(xiāng)鎮(zhèn)僅有單薄的1條10kV線路供電,有的供電路徑長達80km以上,電網(wǎng)結(jié)構(gòu)較為薄弱。

9家縣級供電企業(yè)均無優(yōu)質(zhì)負荷結(jié)構(gòu),4家縣局擁有較大比重的高耗能負荷,萬山局高達90%,受電力供應及市場影響波動較大;5家縣局只是單一的日常生活用電負荷。負荷結(jié)構(gòu)單一,容量較小,發(fā)展非常緩慢,并且較不穩(wěn)定。

1.3線損居高的主要原因和存在的主要問題

線損指標的成效,負荷是基礎,電網(wǎng)是保障,管理是關鍵,縣級供電企業(yè)這幾項工作的薄弱,引起了線損的居高,分析研究存在的主要原因有:管理較薄弱;電網(wǎng)改造不到位;變壓器配置、運行不合理;線路設備絕緣程度低;高耗能供電設備仍在使用;功率因數(shù)低,無功電量大;計量誤差大;違章用電、竊電現(xiàn)象嚴重;抄核收不到位;線損管理方法陳舊。

2、針對性的降損管理工作開展情況

針對以上存在的問題,按照通常方式,線損有技術線損和管理線損,技術為管理服務,是管理的基礎、管理的支撐,管理是技術的保障,歸根結(jié)底抓好管理線損還是關鍵。線損又是一個綜合指標,管理涉及方方面面,通過分析研究,組織各縣級供電企業(yè)采取了各項可能的措施,多管齊下,取得了良好的效果。

2.1認真落實公司有關降損的要求及工作部署

1)按照公司進一步加強線損管理、深入推進線損“四分”管理工作的要求,完善組織機構(gòu)和管理制度,在9家縣級供電企業(yè)中全面同步推進線損“四分”管理工作和降損目標任務。由局長親自掛帥、分管營銷的副局長主要負責,其他分管領導分專業(yè)負責,市場部、生技部、農(nóng)電部、工程部、調(diào)度中心、信通中心等通力協(xié)作,幫扶、指導各縣級供電企業(yè)全面行動,整體推進降損增效各項相關工作的實施。

2)進一步加強對公司標準、制度、規(guī)定的傳達領會和相關技能的掌握。并依據(jù)公司相關標準,及時完善了相關的管理實施細則、工作流程、考核標準。并有針對性的簽訂縣級供電企業(yè)目標責任狀,下達了降損目標任務、具體計劃指標、重點工作要求和降損指導意見。專門出臺了《關于加強縣級供電企業(yè)線損管理考核的規(guī)定》,對綜合線損率石阡局控制在15%以內(nèi),其余8家縣局控制在12%以內(nèi),各供電所控制在25%以內(nèi)作為硬性規(guī)定,對未控制到位的實施問責或免職。

3)加強稽查和督導,促進工作落實到位。一是對縣級供電企業(yè)、基層供電所實施線損審計,督促整改,促進線損管理及相關工作的規(guī)范。二是各縣級供電企業(yè)、各基層供電所必須按月開展線損分析,上報月度、季度、年度分析報告,以及線損偏差專項分析報告,分析偏差原因、措施落實情況及效果。三是實施線損“說清楚”,對線損控制不好,波動大的縣局、供電所要專門到市局向分管領導、市部部、農(nóng)電部等“說清楚”,詳細分析原因、落實具體措施。四是市局按月發(fā)出各縣局、各供電所線損指標完成情況及降損工作開展情況的通報,公開指標和排名,并作橫向、縱向、環(huán)比、同比多角度的比較。促使線損率異常的單位加強控制。五是開展專項稽查和現(xiàn)場督導,針對石阡、沿河局線損偏高的問題,組織專業(yè)人員,多次深入線損率偏高的供電所進行營銷稽查和幫扶,并對磚廠、沙石廠、加工廠、營業(yè)場所等用電量較大的客戶開展專項用電檢查工作。

2.2結(jié)合實際情況多管齊下,切實有效的開展降損工作

一是加強組織領導和制度完善;二是加強計量裝置管理;三是加強線損統(tǒng)計分析工作;四是加強日常用電管理;五是及時落實技術措施,為線損管理提供有力支撐。

3、取得的成效和存在的差距

3.1各縣級供電企業(yè)圓滿完成2010-2011年年度目標任務

綜合線損率石阡局在15%以下,其余8家縣局均在12%以下,全面完成了2010-2011年年度總目標任務。

除松桃局因電力供應不足受限電因素影響,綜合線損率同期比基本持平外(有損線損率仍降低了2個百分點),其余8家縣局均實現(xiàn)了同期比大幅下降的好成果,下降幅度較大的石阡局同比下降了3.73個百分點;還有4家局也實現(xiàn)了下降2.2個百分點以上,均取得了較好的經(jīng)營成果。在全省84個縣局的綜合線損率中有3家排上前15名,對于邊遠山區(qū)來說,每降低一個百分點,都是十分喜悅,將付出百倍的努力,但與同業(yè)相比也還有很大的差距。

3.2各供電所實現(xiàn)了線損的有效控制

各縣級供電企業(yè)線損率的主要組成部分在各供電所,管理的薄弱環(huán)節(jié)和關鍵點也在供電所。全市74個供電所,2010-2011年實現(xiàn)綜合線損率:5個供電所大于20%,占7%;22個供電所在15%--20%之間,占30%;33個供電所在10%--15%之間,占44%;11個供電所線損率在5%--10%之間,占15%;3個供電所小于5%,占4%。

整體線損控制形勢趨于向好,線損率長期居高不下的態(tài)勢得到有效遏制。扣除因庫區(qū)歷史原因影響,已全部控制在25%以內(nèi)。超過20%的已控制在5家,同比均得到了大幅降低,降幅較明顯的下降17.49、11.51、9.04個百分點,一般降幅都在2-5個百分點。線損跟蹤督導和縣局、供電所加強各方面的管理取得了明顯的控制效果,取得了較好的效益。

第7篇:工廠節(jié)能增效范文

關鍵詞:實時數(shù)據(jù)庫 自動化 高效

中圖分類號:TM76 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)02(a)-0106-01

隨著計算機及信息技術的高速發(fā)展,企業(yè)的信息化管理覆蓋范圍正逐漸從傳統(tǒng)的經(jīng)營管理信息到工廠的主控信息及現(xiàn)場的控制信息延伸。現(xiàn)代大型生產(chǎn)企業(yè)(例如選礦廠、火電廠、煉鐵廠等)普遍采用DCS分散控制系統(tǒng)和輔助控制系統(tǒng)PLC,提高了企業(yè)生產(chǎn)運作的自動化水平。但各個控制系統(tǒng)之間以及控制系統(tǒng)與廠級管理信息系統(tǒng)(MIS)之間通常都是孤立的,在廠內(nèi)無法做到信息共享,這使得各企業(yè)開始注重企業(yè)的信息化建設,力求實現(xiàn)全廠管理的信息化、自動化,從而提高企業(yè)的整體經(jīng)濟效益,實現(xiàn)現(xiàn)代體制改革的迫切要求。然而,這一切最底層的數(shù)據(jù)來源便是基礎自動化。

1 現(xiàn)狀及特點

實時數(shù)據(jù)庫是指應用與工業(yè)生產(chǎn)過程中存放實時生產(chǎn)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫,當今國內(nèi)廣泛使用的實時數(shù)據(jù)庫主要有以下幾個產(chǎn)品:

(1)Intellution’s iHistorian。(2)美國OSI公司的PI(Plant Information System)。(3)AutomSoft’s Rapid Historian。(4)美國AspenTech公司的IP21 (InfoPlus.21)。(5).RockWell’s RS BizWare Historian。(6)Wonderware’s Industrial SQL。(7)美國HONEYWELL公司的PHD(Process History Database)。

OSIsoft正在淡化PI的概念,嚴格來說2000年后PI就不叫實時數(shù)據(jù)庫了,現(xiàn)在OSIsoft推出的是實時企業(yè)智能化解決方案RtPM,PI實時歷史數(shù)據(jù)引擎是RtPM中RtBaseline的一小部分;Honeywell也推出一體化解決方案,用戶如果買Honeywell的APC,PHD可以免費,因為APC需要一個實時數(shù)據(jù)平臺的支撐;Aspentech還是靠IP.21,但IP.21在國內(nèi)沒有真正的技術,其WEB使用效果也不是太好,V6.0存在嚴重的內(nèi)存泄漏和WEB21服務掛起等問題。

在生產(chǎn)制造行業(yè)中,數(shù)據(jù)的實時存取很重要,實時數(shù)據(jù)庫的特點突出表現(xiàn)為“快”,比如PI,快到每秒可以有百萬的數(shù)據(jù)流量;其次是高壓縮,一只普通容量的硬盤可以保存8年的數(shù)據(jù)。這樣的高速度高容量遠遠勝過普通數(shù)據(jù)庫,如果用Orcal的話,還是這樣的流量,只需幾秒就會使其癱瘓。生產(chǎn)制造行業(yè)為什么需要“實時”,比如電廠,在一個供電回路中都裝有時間繼電器,每一級開關何時動作,延時多少毫秒都是有嚴格要求的。那么返回來的開關狀態(tài)也要求是很快的,否則,失去了實時性的信息反饋也就無法進行自動控制。

2 在選礦工程中的應用

選礦是一個連續(xù)生產(chǎn)的過程,主要包含破碎、礦石輸送、磨礦、浮選、過濾、藥劑制備、尾礦輸送等作業(yè)。要想讓選礦各作業(yè)發(fā)揮到最好的狀態(tài),最大限度地提高產(chǎn)量、精礦品位和回收率等技術經(jīng)濟指標,并且要達到品質(zhì)好、產(chǎn)量高、減人增效、節(jié)能降耗的目的,我公司選礦廠采用了先進的DCS 或FCS系統(tǒng)來實時控制選礦生產(chǎn)過程,實時性要求DCS或FCS系統(tǒng)作為選礦廠生產(chǎn)過程的綜合決策支持系統(tǒng)對生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實時性有嚴格要求,所以實時數(shù)據(jù)庫要具有并發(fā)處理在線組態(tài)查詢海量存儲即時響應和對外開放等實時數(shù)據(jù)庫所特有的數(shù)據(jù)處理功能。

該自動化系統(tǒng)的實時數(shù)據(jù)庫采用特殊的數(shù)據(jù)模型來處理同一數(shù)據(jù)點的兩類不同性質(zhì)的屬性。一類是固定屬性,保存位號、單位、量程等參數(shù);另一類是時變屬性,保存過程變量(PV)、操作變量(OP)和報警時限等實時數(shù)據(jù)。為保存實時數(shù)據(jù),分組不同時刻的數(shù)據(jù)。同時,將最常用的數(shù)據(jù)(所有固定屬性以及最新的實時數(shù)據(jù)等)放在內(nèi)存中,硬盤上只保存歷史數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)訪問方式主要通過指針相聯(lián)系,以加快訪問速度。

整個控制系統(tǒng)通過工業(yè)以太網(wǎng)把遠程 I/O站與工藝過程監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)系起來,自動化系統(tǒng)接受主控單元及控制臺(主控室)的各種指令,并把過程參數(shù)、設備狀態(tài)傳送給控制臺。監(jiān)控系統(tǒng)(工藝過程監(jiān)控級)具備了一個完整的實時數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng),它實現(xiàn)了如下功能:現(xiàn)場設備工作狀態(tài)顯示,遠程啟停設備,工藝參數(shù)趨勢曲線、歷史數(shù)據(jù)歸檔,數(shù)據(jù)報表,現(xiàn)場設備、儀表遠程組態(tài),產(chǎn)量顯示、事故記錄、報警、現(xiàn)場設備遠程診斷、遠程維護,歷史記錄,工藝流程運行狀態(tài)分析等。

3 結(jié)語

具備了實時數(shù)據(jù)庫管理的DCS系統(tǒng)具備當今世界先進水平通過運用自動化系統(tǒng),最終讓勞動生產(chǎn)率處于在國內(nèi)前茅。通過設備監(jiān)控與設備安全管理,達到保障設備安全運行、減少設備故障停機時間,提高設備作業(yè)率。通過對能耗、物耗的管理及生產(chǎn)成本的監(jiān)控,達到強化管理、節(jié)省能耗、降低成本的目的。在實現(xiàn)我公司數(shù)字化管理、提高選礦生產(chǎn)過程的自動化水平、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高資源的綜合利用、提高生產(chǎn)能力,實現(xiàn)增效節(jié)能等方面發(fā)揮了積極的作用。

參考文獻

第8篇:工廠節(jié)能增效范文

關鍵詞:管理提升科技創(chuàng)新資源節(jié)約降本增效

中圖分類號:C93文獻標識碼: A

由我公司承建的山東省建設節(jié)能示范項目,是集會議、辦公、接待等功能為一體的辦公建筑,省市重點工程,綜合多項節(jié)能工藝,建成后為山東省第一個節(jié)能示范項目,國家三星級綠色公共建筑,對濟南市及山東省建筑節(jié)能起示范帶動作用。工程設計除了常規(guī)的供配電系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、消防噴淋系統(tǒng)、通風空調(diào)系統(tǒng)、智能建筑系統(tǒng)外,為達到綠色節(jié)能建筑標準要求,本工程還采用了屋頂設置太陽能光伏發(fā)電及太陽能熱水系統(tǒng)、雨水收集系統(tǒng)及中水系統(tǒng)、地源熱泵系統(tǒng)、電梯能量回饋技術、光導照明系統(tǒng)、樓宇設備自動控制系統(tǒng)(BAS)等。全面復雜的建筑體統(tǒng)、面積狹小的施工場地、相對緊張的工程工期給項目施工管理帶來了一定的難度,但我項目部立足自我與學習借鑒相結(jié)合,在實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化的同時堅持節(jié)能減排綠色施工,努力實現(xiàn)對業(yè)主的合理化建議。以股份公司科技創(chuàng)新推廣應用技術為指導,進一步完善項目施工管控機制,實現(xiàn)資源節(jié)約、降本增效。項目部為此采取的技術措施及獲得的相應經(jīng)濟效益總結(jié)如下。

一、 機電綜合管線中BIM技術應用

1.1 技術內(nèi)容

機電安裝工程中包括暖通、給排水、電氣、智能建筑等專業(yè)的管線安裝。在樣板層施工前,項目部通過應用BIM技術進行圖紙“預裝配”,通過三維模擬及碰撞檢測直觀的把設計圖紙中的問題全部暴露出來,尤其是在施工中各專業(yè)之間的位置沖突和標高“打架”問題,最大程度的優(yōu)化走廊吊頂內(nèi)使用空間,進一步提升走廊部位吊頂高度,并使現(xiàn)場施工做到一次成型,避免了因各專業(yè)設計不協(xié)調(diào)及不合理產(chǎn)生由于“返工”造成的經(jīng)濟損失,同時為在走廊吊頂內(nèi)使用聯(lián)合支架提供了技術支持。此外,聯(lián)合支架的使用也成功規(guī)避了投標清單中橋架、管道綜合單價內(nèi)支架含量偏低或漏項的風險。

1.2 經(jīng)濟效益

通過應用BIM技術基本上避免了機電安裝施工過程中的拆改返工造成的經(jīng)濟損失,以此為基礎制作安裝的聯(lián)合支架也為項目帶來了一定的經(jīng)濟效益。

1)各類管線制作獨立支架的型鋼使用量與投標清單內(nèi)含量相比增加16.4t,增加成本約17萬元。

2)聯(lián)合支架制作安裝工程量約21.5t,預計收益約19萬元。

3)通過BIM技術在機電綜合管線安裝中應用累計增加經(jīng)濟效益約36萬元。

二、 共板法蘭風管施工技術

2.1 技術內(nèi)容

共板式法蘭風管又稱無法蘭風管,主要由角碼、法蘭夾,及與風管一體相連的法蘭連接。與傳統(tǒng)角鋼法蘭風管相比,具有工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,制作、安裝生產(chǎn)效率高,成型質(zhì)量好,操作人員工種少(省去焊接、油漆工種),減少環(huán)境污染,降低操作勞動強度,縮短施工周期等特點。

2.2 經(jīng)濟效益

通過與角鋼法蘭的比較,對于每10鍍鋅鐵皮風管(δ=0.75)制作安裝,在相同條件下可節(jié)約用工30%左右,節(jié)約各種型鋼約22公斤,節(jié)約防銹漆0.8公斤,鍍鋅鐵皮消耗量大約增加3.7%,綜合分析使用共板法蘭風管比角鋼法蘭風管制作及安裝可節(jié)約166.2元/10。 本項目空調(diào)新風及消防排煙系統(tǒng)鍍鋅風管制作安裝工程量約1.1萬,累計節(jié)約成本約 18萬元。

另外,型鋼及防銹漆使用量的減少,減輕了油漆對環(huán)境的污染,為現(xiàn)場工人提供了良好的工作環(huán)境,具有較好的社會效益。

三、 集裝箱臨建應用技術

3.1 技術內(nèi)容

集裝箱活動房是一種以輕鋼為骨架,以夾芯板為圍護材料,以標準模數(shù)系列進行空間組合,構(gòu)件采用螺栓連接,全新概念的環(huán)保經(jīng)濟型活動房屋??蓡蝹€集裝箱使用或多個集裝箱前后上下組合,屋面、地面、電路系統(tǒng)完全工廠預制。房屋可整體運輸,也可壓縮打包運輸,現(xiàn)場基礎制作量小,運到現(xiàn)場后即可使用。本工程施工場地小、工程工期短,同時還有地源熱泵系統(tǒng)穿插作業(yè),主體工程完成后臨設板房就需要拆除為地熱鉆孔提供場地,現(xiàn)場臨時辦公室需隨施工作業(yè)面的調(diào)整而變動,集裝箱活動房就成了理想選擇。

3.2 經(jīng)濟效益

以本工程為例建臨建板房面積為377.142,造價為308950.42元,按2次周轉(zhuǎn)折算

折算成平米面積成本為308950.42元÷377.142÷2=409.59元/,集裝箱臨建租費為6元//天,409.59元/÷6元//天≈68天。所以當使用周期小于68天時用集裝箱活動房較臨建板房更合理。主體完工后現(xiàn)場臨時辦公室多次移動位置,采用集裝箱活動房累計節(jié)約成本約3萬元。

四、鋁合金窗鋼副框施工技術

4.1 技術內(nèi)容

鋁合金窗鋼副框施工是在土建砌筑完成后鋁合金窗主框安裝前根據(jù)安裝基準線先將鋼副框安裝到位,采用專用連接件固定牢固,之后再進行土建塞縫及抹灰、裝飾收口。與傳統(tǒng)的鋁合金窗安裝方法相比,增設鋼副框的安裝施工方法首先在窗臺防水質(zhì)量上更加可靠,由于抹灰收邊時不必擔心污染鋁合金窗,鋼副框與砌體之間的防水砂漿及發(fā)泡劑填塞更加密實飽滿,消除了滲漏隱患;其次鋁合金窗主框是在土建施工完畢后才安裝,避免了成品被污染或破壞。

4.2 經(jīng)濟效益

1)鋼附框安裝完成后洞口尺寸規(guī)整,水平、標高、進出位都已經(jīng)確定,在安裝主框時可以很大程度提高現(xiàn)場施工的進度,縮短施工周期,降低人工成本。同時也減少了因洞口尺寸問題發(fā)現(xiàn)不及時造成其他單位的不必要的人工浪費。

2)鋼副框施工技術更好的做到了成品保護,防止了其他工序污染或破壞主框及配件,降低了后期維修成本,與不安裝附框相比維修成本降低15%-30%。

五、 建筑垃圾分類收集、處理回收技術

5.1 技術內(nèi)容

在建筑施工過程中,不可避免的產(chǎn)生了大量的建筑垃圾,包括加氣塊、灰砂磚、混凝土塊、廢木料、廢塑料、金屬類及其它。將建筑廢料經(jīng)過分類收集、回收處理后再重新利用,既能保護天然資源,又能降低建筑垃圾對環(huán)境的影響,同時也可以很大的降低項目成本。目前建筑廢料的回收再利用大致可以分為三個級別:(1)低級利用,如一般性回填;(2)中級利用,如用作建筑物或道路的基礎材料(建筑物基礎除外);(3)高級利用,如作為粗細骨料配制混凝土用于建筑結(jié)構(gòu)構(gòu)件(如砌塊)、臨時道路面層等。由于現(xiàn)場情況、技術水平、經(jīng)濟成本等諸多因素的影響,目前建筑垃圾回收再利用基本上僅限于低級利用。在實際施工過程中,我項目部本著綠色施工的原則,最大限度地節(jié)約資源與減少對環(huán)境負面影響,現(xiàn)場設多個垃圾池將加氣塊、廢木料、金屬類等分類收集,利用廢棄砌塊及灰砂磚作為部分房心回填材料及現(xiàn)場臨時設施基礎、擋墻、水溝等砌筑料,實現(xiàn)降本增效。

5.2 經(jīng)濟效益

建筑垃圾分類收集、處理回收是綠色施工的重要內(nèi)容,是實現(xiàn)資源節(jié)約和節(jié)能減排的關鍵環(huán)節(jié),一方面降低了垃圾外運及部分回填材料的采購的成本,另一方面也具有較好的社會效益。項目回收利用加氣塊及灰砂磚塊回填部分室內(nèi)房心、砌筑現(xiàn)場排水設施約30萬塊(折合成灰砂磚,0.28元/塊),實現(xiàn)經(jīng)濟效益約8.4萬。

結(jié)束語:

建筑業(yè)是資源、能源消耗巨大的一項產(chǎn)業(yè),它關系著我們的環(huán)境是否健康、可持續(xù)的發(fā)展,作為施工企業(yè),我們要從施工生產(chǎn)的污染源頭抓起,節(jié)能減排,綠色建造。同時建筑業(yè)也是一個典型的平均技術含量低、收益低的勞動力密集型行業(yè),長期以來,建筑業(yè)的發(fā)展并非是通過行業(yè)和企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術創(chuàng)新形成,亦不是通過企業(yè)綜合素質(zhì)和管理能力的提高實現(xiàn),而是通過現(xiàn)代化的科技創(chuàng)新與傳統(tǒng)工藝的有機結(jié)合不斷提升,但這種提升和成長缺乏與之相對稱的價值內(nèi)涵和可復制性。作為施工企業(yè),我們要以施工項目為主要載體,積極以自有技術研發(fā)推廣為主要手段,通過不斷的學習與改進,進一步完善施工管理機制,實現(xiàn)科技創(chuàng)新助推降本增效。

項目部在施工過程中,通過采取一系列的創(chuàng)新技術,一方面做到四節(jié)一環(huán)保綠色施工,一方面也降本增效做到經(jīng)濟效益最大化。 BIM技術在機電安裝工程中的應用,形象立體的建立了管線模型,不但使施工方的工序安排得到了合理規(guī)劃,也為竣工結(jié)算提供了便利,得到了業(yè)主單位的一致好評;共板法蘭風管技術、鋁合金窗鋼副框技術的應用很大程度的縮短了施工工期,降低了人工成本,消除了由于滲漏造成的維修隱患;集裝箱活動房的應用使現(xiàn)場臨設更加靈活便捷;垃圾分類收集、處理回收技術帶來了一定的經(jīng)濟效益的同時更帶來了良好的社會效益。

“不積跬步無以至千里,不積小流無以成江海?!蔽覀儗⒁宰约旱呐捻椖奎c滴做起,為降本增效盡一份力,為企業(yè)的發(fā)展盡一份力。

參考文獻:

《綠色施工評價標準》 中建八局有限公司 (2008-6-1)

第9篇:工廠節(jié)能增效范文

關鍵詞:變頻器;恒壓供水;plc;pid

      引言 

      恒壓供水的基本思路是:采用電機調(diào)速裝置控制水泵組調(diào)速運行,并自動調(diào)整水泵組的運行臺數(shù),完成供水壓力的閉環(huán)控制,在管網(wǎng)流量變化時達到穩(wěn)定供水壓力和節(jié)能的目的。系統(tǒng)任意設定供水壓力值,其與反饋總管的實際壓力值通過pid 調(diào)節(jié)后控制調(diào)速裝置,以調(diào)節(jié)水泵機組的運行速度,從而調(diào)節(jié)系統(tǒng)的供水壓力。該系統(tǒng)采用變頻器和plc進行聯(lián)合控制。變頻器采用pid恒定控制,它采集外部信號作為反饋信號。plc對水泵的運行模式、機組的選擇及機組的起動停止等進行控制。以上控制信號都為plc的輸入信號。

      一、變頻恒壓供水系統(tǒng)的現(xiàn)狀

         長期以來傳統(tǒng)的區(qū)域、樓宇供水系統(tǒng)都是由市政管網(wǎng)經(jīng)過二次加壓和水塔或天面水池來滿足用戶對供水壓力的要求。在這種供水系統(tǒng)中加壓泵通常是用最不利用水點的水壓要求來確定相應的揚程設計,然后泵組根據(jù)流量變化情況來選配,并確定水泵的運行方式。由于小區(qū)用水有著季節(jié)和時段的明顯變化,日常供水運行控制就常采用水泵的運行方式調(diào)整加上出口閥開度調(diào)節(jié)供水的水量水壓,大量能量消耗在出口閥而浪費,而且存在著水池“二次污染”的問題。

從目前的供水行業(yè)調(diào)查結(jié)果表明,變頻調(diào)速是一項有效的節(jié)能降耗技術,其節(jié)電率很高,幾年能將因設計冗余和用量變化而浪費的電能全部節(jié)省下來,又由于其具有調(diào)速精度高,功率因數(shù)高等特點,使用它可以提高出水質(zhì)量,并降低物料和設備的損耗,同時也能減少機械磨損和噪聲,改善車間勞動條件,滿足生產(chǎn)工藝要求。因此將 plc 及變頻器應用于供水系統(tǒng),可滿足城市供水系統(tǒng)對可靠性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟節(jié)能性的要求

      變頻器可以優(yōu)化電機運行,所以也能夠起到增效節(jié)能的作用。根據(jù)全球著名變頻器生產(chǎn)企業(yè)abb的測算,單單該集團全球范圍內(nèi)已經(jīng)生產(chǎn)并且安裝的變頻器每年就能夠節(jié)省1150億千瓦時電力,相應減少9,700萬噸二氧化碳排放,這已經(jīng)超過芬蘭一年的二氧化碳排放量。 

      變頻恒壓供水控制系統(tǒng)通過測到的管網(wǎng)壓力,經(jīng)變頻器的內(nèi)置pid調(diào)節(jié)器運算后,調(diào)節(jié)輸出頻率,實現(xiàn)管網(wǎng)的恒壓供水。變頻器的頻率超限信號(一般可作為管網(wǎng)壓力極限信號)可適時通知plc進行變頻泵邏輯切換。為防止水錘現(xiàn)象的產(chǎn)生,泵的啟停將聯(lián)動其出口閥門。 

      二、pid控制

根據(jù)反饋控制原理,我們要想保持水壓的恒定,因此就必須引入水壓反饋值與給定值比較,從而形成閉環(huán)系統(tǒng)。但被控制的系統(tǒng)特點是非線性、大慣性的系統(tǒng),現(xiàn)代控制和pid相結(jié)合的方法,在壓力波動較大時使用模糊控制,以加快響應速度;在壓力范圍較小時采用pid控制來保持靜態(tài)精度。這通過plc加智能儀表可實現(xiàn)該算法,同時對plc的編程來實現(xiàn)泵的工頻與變頻之間的切換。實踐證明,使用這種方法是可行的,而且造價也不高。

為維持供水網(wǎng)的壓力不變,在管網(wǎng)上安裝了壓力變送器作為反饋元件,由于供水系統(tǒng)管道長、管徑大,管網(wǎng)的充壓都較慢,故系統(tǒng)是一個大滯后系統(tǒng),為提高響應速度,不易直接采用pid調(diào)節(jié)器進行控制,而采用plc參與控制的方式來實現(xiàn)對控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)作用。

      三、plc的特點及應用

    可編程控制器(plc)是以微處理器為核心的工業(yè)控制裝置。它將傳統(tǒng)的繼電器控制系統(tǒng)與計算機技術結(jié)合在一起,具有可靠性高、靈活通用、易于編程、使用方便等特點,近年來在工業(yè)自動控制、機電一體化、改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等方面得到普通應用,越來越多的工廠設備采用plc、變頻器、人機界面等自動化器件來控制,使設備自動化程度越來越高。

    1.plc技術特點

      可編程序控制器是專為在工業(yè)環(huán)境下應用而設計的工業(yè)計算機,其出現(xiàn)后就受到普遍重視,發(fā)展也十分迅速,在工業(yè)自動控制系統(tǒng)中占有了極其重要的地位,最重要的原因是它與現(xiàn)有的各種控制方式相比較,具有如下獨一無二的特點:

      (1)可靠性高

      (2)控制程序可變,具有很好的柔性

      (3)編程方法簡單易學

      (4)功能強,性能價格比高

      (5)體積小,重量輕,能耗低

   2.plc 的應用

      由于可編程控制器的上述特點,使其在國民經(jīng)濟的各個領域都得到了廣泛的應用,應用范圍不斷擴大,主要有以下幾個方面。

(1)開關量邏輯控制

      (2)運動控制

      (3)過程控制

      (4)數(shù)據(jù)處理

      (5)通信聯(lián)網(wǎng)

      四、變頻恒壓供水系統(tǒng)的設計

      1.恒壓供水系統(tǒng)電氣控制圖: 

       

      圖1  恒壓供水系統(tǒng)電氣控制圖

      三臺水泵由變頻器直接驅(qū)動, 進行恒壓控制, 變頻器的起動、停止分為手動和plc自動控制。

      2.變頻調(diào)速恒壓供水系統(tǒng)軟件設計

      為方便編程和調(diào)試,系統(tǒng)控制器plc采用模塊化編程, 主要由手動運行模塊、自動運行模塊和故障診斷與報警模塊三個部分構(gòu)成。

      3.變頻器參數(shù)設定

      變頻器參數(shù)和pid參數(shù)設定按照使用說明和經(jīng)驗整定。五.結(jié)束語

      采用plc作為控制器,硬件結(jié)構(gòu)簡單,成本低,系統(tǒng)實現(xiàn)水泵電機無級調(diào)速,依據(jù)用水量的變化自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的運行參數(shù),在用水量發(fā)生變化時保持水壓恒定以滿足用水要求。變頻恒壓供水系統(tǒng)是目前最先進,合理的節(jié)能供水系統(tǒng),與傳統(tǒng)的水塔、高位水箱、氣壓罐等供水方式比較,不論是投資、運行的經(jīng)濟性、還是系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性、自動化程度等方面都具有很大優(yōu)勢。

參考文獻:

[1] 吳小軍等,電氣控制與可編程序控制器應用[m]北京 中國建材工業(yè)出版社,2004