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談電廠脫硫廢水處理系統(tǒng)應(yīng)用

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談電廠脫硫廢水處理系統(tǒng)應(yīng)用

摘要:針對電廠脫硫廢水回收利用率低、廢水對環(huán)境污染嚴重等問題,對廢水處理控制系統(tǒng)主要結(jié)構(gòu)、原理進行分析,并采取了合理有效的系統(tǒng)調(diào)試措施。優(yōu)化后大大提高了該系統(tǒng)脫硫廢水回收利用率,應(yīng)用成效顯著。

關(guān)鍵詞:電廠脫硫廢水處理系統(tǒng)安裝調(diào)試

引言

燃煤電廠脫硫廢水處理系統(tǒng)主要采用中和、絮凝、澄清以及通過調(diào)整PH值等技術(shù)手段進行廢水處理,從而實現(xiàn)廢水中重金屬、有機硫去除的目的;由于電廠中脫硫廢水中懸浮物含量相對較高,廢水中含有大量的重金屬污染物以及含鹽溶解性固體,若不采取合理有效的處理措施,不僅會降低廢水回收利用率,而且廢水排放會對環(huán)境造成不同程度污染。山西漳澤同華發(fā)電有限公司主要采用單塔雙循環(huán)石膏濕法脫硫工藝。脫硫廢水主要由旋流器濾水和真空皮帶水兩部分組成。為了保證脫硫廢水能夠達到設(shè)計標準,保證廢水利用率達90%以上,決定對電廠采用一套脫硫廢水處理系統(tǒng)[1-3]。

1脫硫廢水處理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及原理

1.1結(jié)構(gòu)組成

山西漳澤同華發(fā)電有限公司采用的脫硫廢水處理系統(tǒng)主要由集水池、中和箱、反應(yīng)箱、絮凝箱、清灌濃縮池、清水池、板框壓濾機、濾液池等部分組成,如圖1所示。系統(tǒng)具體處理流程如下:1)利用堿槽車將濃度為25%的堿液運送到制定地點,并使用卸堿泵將堿槽車內(nèi)的堿液分別注入到1號、2號堿計量箱內(nèi)。2)在濃度為20%的原液中加入3桶藥劑,并將有機硫計量箱內(nèi)的電磁閥打開,待計量箱注滿后打開攪拌器,攪拌器攪拌2h后,方可制成濃度為2%的溶液。3)將濃度為11%的原液注入到計量箱。在計量箱內(nèi)裝滿水,再將1.5kg的助凝劑添加到計量箱內(nèi),打開攪拌器,攪拌器攪拌2h后,方可制成濃度為0.3%的溶液。4)利用酸槽車將濃度為30%的酸液運送到制定地點,并使用卸酸泵將酸槽車內(nèi)的酸液注入計量箱內(nèi)。

1.2工作原理

1)待整個系統(tǒng)全部安裝完畢后,工作人員使用廢水旋流器向系統(tǒng)三聯(lián)箱內(nèi)注入廢水,同時起動攪拌器及加藥裝置。當(dāng)澄清池內(nèi)的水滿溢出后流入廢水箱,此時的水質(zhì)還不能達到要求。工作人員通過查看排放泵出口的水質(zhì)濃度來調(diào)節(jié)加藥量,使排放的廢水逐漸達到標準[4]。2)壓濾機主要是對泥進行脫水,然而由于進泥壓力較大,因此設(shè)計人員與廠家聯(lián)系對輸送泵軸芯進行更換,并將輸送泵的控制方式改為變頻控制,最終將輸送泵的頻率保持在30%,這樣能夠使壓濾機的入口壓力控制在恒定的0.5MPa。3)壓濾機內(nèi)的濾板溝槽上的凸出部位能夠?qū)V布進行支撐。廢水流過過濾布并經(jīng)過溝槽流出,再經(jīng)過清水濾渣和壓縮空氣,將廢水中的洗滌液清除。完成以上后工作人員將濾渣除掉,再更換濾布,進行下一輪的工藝[5]。

2脫硫廢水處理系統(tǒng)的調(diào)試

1)由青島天蘭環(huán)境股份有限公司全面負責(zé)整個系統(tǒng)的設(shè)計與實施;設(shè)備的廠家與電廠的維護人員協(xié)作對每臺安裝的設(shè)備進行調(diào)試;邀請廠家的技術(shù)指導(dǎo)對所有員工進行培訓(xùn),內(nèi)容包括設(shè)備運行管理及日常維護。2)采用3300V的上級電源為MCC柜及DCS柜提供電源,待設(shè)備正常通電后,測試遠程操作系統(tǒng)是否通訊正常。3)工作人員測試系統(tǒng)的遠程啟動功能是否正常,并對設(shè)備運行時的電機轉(zhuǎn)向進行觀察,確保電機運轉(zhuǎn)方向正常,遠程調(diào)試設(shè)備主要包括:廢水排放泵、濾液泵、污泥循環(huán)泵。4)電廠的維護人員需配合安裝隊組對工頻電機進行空轉(zhuǎn)調(diào)試。同時安裝人員還需對系統(tǒng)的其他設(shè)備進行調(diào)試,包括:電磁閥、計量泵、污泥輸送泵等。5)系統(tǒng)在通電后,工作人員要對運行后壓濾機的拉板、濾板及取板進行調(diào)試,確保壓濾機的安裝質(zhì)量。在系統(tǒng)中注入水并進行通電試驗,并對計量器內(nèi)的水位進行觀察,確保水位合適。

3脫硫廢水處理系統(tǒng)的應(yīng)用效果及問題分析

3.1應(yīng)用分析

2018年5月在電廠安裝了脫硫廢水處理系統(tǒng),截止2019年5月通過一年的實際應(yīng)用效果分析發(fā)現(xiàn),該系統(tǒng)投入使用后脫硫廢水回收利用率由原來的78%提高至95.7%,大大提高了廢水二次利用率,減少了廢水對環(huán)境污染。但是該系統(tǒng)在應(yīng)用中還存在一些問題,主要表現(xiàn)在以下幾方面:1)澄清濃縮分離器斜管堵塞嚴重:該系統(tǒng)中澄清器攪拌機轉(zhuǎn)速為0.5r/min,在實際應(yīng)用中當(dāng)澄清器內(nèi)煤泥堆積高度達1.8m時,系統(tǒng)會自動啟動高低壓污泥泵將煤泥排至框式壓濾機,若煤泥堆積高度超過斜板的底部位置時,會導(dǎo)致斜管堵塞。2)高、低壓污泥泵振動故障:該系統(tǒng)中采用的高、低壓污泥泵入口設(shè)計最大口徑為DN155,而在澄清器與高低壓污泥泵之間的管道上排泥閥直徑為DN105,管道多次不規(guī)則變徑,受管道不規(guī)則變徑影響,兩臺泵在排泥時會產(chǎn)生振動現(xiàn)象。

3.2采取對策措施

針對該系統(tǒng)在使用中存在的問題,技術(shù)人員通過研究采取了相應(yīng)的優(yōu)化改進措施:1)對澄清濃縮分離器內(nèi)填料斜板的強度進行增加,保證底部支架牢固可靠,并安裝多個分區(qū)隔離架,同時在高低壓污泥泵出口處安裝一個污泥回流管,從而防止煤泥堵塞現(xiàn)象。2)將澄清器出口至高、低壓污泥泵進口的管道統(tǒng)一直徑,從而避免出口管道振動過大現(xiàn)象。

參考文獻

[1]張利權(quán).火電廠脫硫廢水軟化工藝優(yōu)化研究[J].能源科技,2020(4):91-95.

[2]胡景麗.燃煤電廠脫硫廢水處理工藝探討[J].節(jié)能與環(huán)保,2020(3):55-56.

[3]李志學(xué).某電廠脫硫廢水系統(tǒng)現(xiàn)狀分析及處理工藝深度革新應(yīng)用研究[J].華北電力技術(shù),2020(1):19-22.

[4]馮紅利.燃煤電廠脫硫廢水零排放處理技術(shù)與應(yīng)用[J].煤炭加工與綜合利用,2019(9):71-77.

[5]柴晉.燃煤電廠脫硫廢水煙氣蒸發(fā)技術(shù)進展與應(yīng)用[J].潔凈煤技術(shù),2019(2):25-31.

作者:任雅琦 單位:山西漳澤同華發(fā)電有限公司