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隧道反復(fù)塌方事故及處治措施

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隧道反復(fù)塌方事故及處治措施

摘要:文中結(jié)合雅安高速小馬長隧道施工過程中出現(xiàn)的反復(fù)塌方事故工程案例,研究分析了每次塌方工程特征及影響因素,在此基礎(chǔ)上提出處治、預(yù)防塌方現(xiàn)象的關(guān)鍵措施。結(jié)果表明對于隧道圍巖周圍存在軟巖破碎帶時,采錨注支護(hù)方案能夠較好的提高圍巖強(qiáng)度完整性。

關(guān)鍵詞:隧道塌方;隧道圍巖;破碎帶;錨注支護(hù)

隨著我國交通建設(shè)的快速發(fā)展,隧道工程日益增加,帶來巨大工程效益的同時,也帶來了大量的工程問題,其中塌方是在隧道施工過程當(dāng)中經(jīng)常見到的常見事故之一,造成的原因是多種多樣的[1-2]。一旦發(fā)生隧道塌方,一方面會造成施工成本費用增加、延緩工期,另一方面直接威脅到現(xiàn)場施工人員的生命安全[3]。如果對此處理不當(dāng),還會造成工程質(zhì)量極大的安全隱患,給后期運(yùn)營維護(hù)工作造成巨大困難甚至無法正常使用。因此,開展隧道塌方研究具有重要的工程意義[4-5]。本文針對雅安高速小馬廠隧道現(xiàn)場施工過程中出現(xiàn)的反復(fù)塌方事故,在深入的地質(zhì)調(diào)查的基礎(chǔ)上,對每次塌方致災(zāi)誘因進(jìn)行刨析,分析幾種因素對隧道塌方的影響。結(jié)合現(xiàn)場實際確定合理的現(xiàn)場處治措施。

1工程概況

小馬廠隧道位于瀘定縣沙灣鄉(xiāng)境內(nèi),距瀘定縣城約9km,位于大渡河右岸,距現(xiàn)G318約0.5km,距油房村鄉(xiāng)村道路約0.5km。小馬廠隧道左線起于ZK102+820,止于ZK106+593,全長3773m,最大埋深804m。右線起于K102+855,止于K106+660,全長3805m,最大埋深為781m。

2塌方及治理措施

2.1初次塌方

2016年7月30日凌晨5:00,雅康高速公路小馬廠隧道左線進(jìn)口端ZK104+159掌子面在出渣過程中發(fā)生塌方,立即進(jìn)行現(xiàn)場查看,塌方為拱頂處。隧道圍巖為石英閃長巖,巖石強(qiáng)度極低,呈碎塊狀。初定處置方案為:對掌子面立即進(jìn)行反壓,并采用噴射砼封閉,坍腔采取泵送C20砼回填,厚度1.5m,其余部分采用吹砂回填,原設(shè)計Ⅲ級圍巖支護(hù)變更為Ⅴ級深埋進(jìn)行支護(hù),鋼拱架采用I20工字鋼,間距60cm,仰拱工字鋼封閉成環(huán)。

2.2二次塌方

2016年7月30日上午施工單位在封閉掌子面過程中,坍腔內(nèi)部再次發(fā)生塌方,有大量流沙體從坍腔流出,掌子面退后8m范圍初期支護(hù)存在開裂現(xiàn)象,隨即采取措施對掌子面進(jìn)行反壓處理,并采用噴射砼封閉掌子面,暫停作業(yè),先進(jìn)行監(jiān)控量測,觀察初次支護(hù)變化情況。

2.3前兩次塌方應(yīng)急處理措施

在綜合考慮超前預(yù)報結(jié)結(jié)果、現(xiàn)場圍巖位移檢測數(shù)據(jù)及現(xiàn)場情況的前提下,確定了以下應(yīng)急處理方案:(1)對掌子面先拉渣回填反壓,然后對小馬廠隧道左線ZK104+151-ZK104+154段初次支護(hù)開裂段進(jìn)行背拱支護(hù),間距1.2m。護(hù)拱施工完成后對初期支護(hù)進(jìn)行注漿加固。Φ42注漿小導(dǎo)管長5m,間距100×100cm。注漿材料為水泥凈漿,水灰比1:1,注漿壓力0.5~1.0MPa。(2)小馬廠隧道左線ZK104+155.4~ZK104+159段原設(shè)計為三級加強(qiáng),拱架間距為1.2m,在兩榀拱架中間開槽加立I16拱架,共加設(shè)3榀I16拱架。(3)小馬廠隧道左線ZK104+159~ZK104+169段按Ⅴ淺埋加強(qiáng)襯砌類型施工,其中拱架間距調(diào)整為60cm,在ZK104+157.2~ZK104+159范圍施作4環(huán)Φ42超前小導(dǎo)管,布設(shè)在圓心角120°范圍內(nèi),長5m,環(huán)向間距40cm;在ZK104+159~ZK104+169設(shè)置Φ42超前小導(dǎo)管,布設(shè)在圓心角120°長5m,環(huán)向間距40cm,每兩榀拱架設(shè)置一環(huán)。2.4三次塌方2016年8月17日,在按照塌方段處理方案施作了臨時支護(hù),環(huán)向注漿加固和超前小導(dǎo)管支護(hù)后掌子面開始開挖,開挖第一榀拱架時拱頂再次發(fā)生塌方,拱頂?shù)袈涞木奘瘜⒊靶?dǎo)管砸彎,并有大量流沙涌出,導(dǎo)致開挖作業(yè)無法繼續(xù)。

2.5三次塌方處治方案

(1)再一次對掌子面采取拉渣回填反壓,然后立即對雅康高速小馬廠隧道左線ZK104+157.6~ZK104+158。段塌腔部位進(jìn)行注漿加固,Φ42超前注漿導(dǎo)管5m,環(huán)向間距40cm,外插角10°~30°。注漿材料為水泥凈漿,水灰比1:1,注漿壓力0.5~1.0MPa。(2)小馬廠隧道左線ZK104+159-ZK104+169段按Ⅴ淺埋加強(qiáng)襯砌類型施工,其中拱架間距調(diào)整為50cm,超前支護(hù)改為在ZK104+157.8拱架上施作第一環(huán)Φ51自進(jìn)式錨桿,外插角30°,布設(shè)在圓心角120°范圍內(nèi),長6m,環(huán)向間距30cm;在ZK104+158.4拱架上施作第一環(huán)Φ42超前小導(dǎo)管,外插角15°,布設(shè)在圓心角120°范圍內(nèi),長6m,環(huán)向間距30cm;Φ51自進(jìn)式錨桿和Φ42超前小導(dǎo)管交替施工,每榀拱架設(shè)置一環(huán),ZK104+160.5結(jié)束;ZK104+160.5-ZK104+169段只設(shè)置Φ42超前小導(dǎo)管,外插角15°,布設(shè)在圓心角120°范圍內(nèi),長6m,環(huán)向間距30cm,每兩榀拱架設(shè)置一環(huán)。

2.6四次塌方

在按處理方案完成開挖前期的加固措施后,2016年8月25日準(zhǔn)備開挖時掌子面拱頂部位再次發(fā)生塌方,現(xiàn)場Φ51自進(jìn)式錨桿受塌方影響已嚴(yán)重變形。根據(jù)地質(zhì)雷達(dá)探測結(jié)果并結(jié)合掌子面地質(zhì)情況分析的地質(zhì)情況如下:(1)小馬廠隧道左線ZK104+157拱頂上方6~25m范圍內(nèi)存在含有松散堆積體的破碎帶,圍巖穩(wěn)定性差。右邊墻ZK104+147~ZK104+157里程前方10~25m范圍內(nèi)局部有裂隙。(2)小馬廠隧道左線ZK104+159~ZK104+166段,該段圍巖為斷層破碎帶,圍巖松散堆積體,節(jié)理裂隙發(fā)育,巖體破碎,自穩(wěn)能力極差,圍巖級別推定為Ⅴ級。(3)小馬廠隧道左線ZK104+167~ZK104+183段,該段圍巖巖體較為破碎,構(gòu)造節(jié)理較為發(fā)育,完整性較差,穩(wěn)定性較差,含有裂隙水,圍巖級別推定為Ⅳ級由此可知開完地段為一大角度相交的斷層破碎帶,圍巖穩(wěn)定性很差。破碎帶內(nèi)含穩(wěn)定性很差的松散堆積體。開挖后,當(dāng)松散體產(chǎn)生的松動地壓達(dá)到足夠大時,應(yīng)力突然釋放作用于初期支護(hù),由于瞬時應(yīng)力變化較大,導(dǎo)致初期支護(hù)局部承載能力和抗剪能力不足,必然出現(xiàn)沖剪破壞。一旦發(fā)生初期支護(hù)沖剪破壞,出現(xiàn)斷續(xù)掉塊、塌方。因此,未能在開挖后形成穩(wěn)定的平衡拱,才是致使隧道發(fā)生多次坍塌的關(guān)鍵問題。

2.7四次塌方應(yīng)急方案

根據(jù)地質(zhì)雷達(dá)探測結(jié)果可知,塌方段圍巖強(qiáng)度較低,隧道周圍存在裂隙發(fā)育的軟巖破碎帶,綜合考慮決定采用錨注支護(hù)方案對隧道破碎圍巖進(jìn)行加固。通過注液加固將破碎巖體內(nèi)的裂隙和孔隙充填密實,借助漿液的膠結(jié)作用,將破碎巖體重新膠結(jié)成一個完整體,保持圍巖的完整性,提高破碎巖體的強(qiáng)度,從而形成的注液“結(jié)石體”可再次承受上部圍巖壓力[6]。錨注支護(hù)參數(shù):在巷道全斷面布置中空高強(qiáng)注漿錨桿,其中兩幫和頂板注漿錨桿間排距為1800mm×1800mm,注漿深度為4000mm,具體如圖1所示。注漿材料采用水泥-水玻璃漿液,注漿壓力為1.5~2.5MPa,注漿時間為25~30min。板注漿錨桿間排距為1800mm×1800mm,注漿深度為4000mm。

2.8支護(hù)方案效果數(shù)值模擬分析

采用FLAC3D模擬軟件建立三維隧道模型對支護(hù)方案效果進(jìn)行模擬分析。在模型頂部施加應(yīng)力邊界,模型左右兩側(cè)和底部為位移邊界。數(shù)值計算采用摩爾庫倫模型破壞準(zhǔn)則。從圖2(a)中可以看到,從隧道中心位置到隧道兩側(cè)淺部圍巖,水平位移變化幅度較大,呈現(xiàn)出急劇增加的趨勢。由兩側(cè)淺部圍巖到深部圍巖水平位移變化幅度較小,最終在深部圍巖某處位置位移逐漸減小為零。隧道兩側(cè)圍巖位移變形呈碟型對稱分布特點。左側(cè)圍巖水平位移量達(dá)到46.8mm,右側(cè)達(dá)到44.2mm。從圖2(b)中可以看到,巷道頂?shù)装宕怪蔽灰脐P(guān)于巷道中心基本呈對稱的分布特點。其中巷道頂板下沉量為38mm,隧道頂板的位移量控制效果較好。

3結(jié)語

本文針對雅安高速小馬廠隧道反復(fù)塌方事故,對致災(zāi)誘因進(jìn)行了探析,主要得出如下結(jié)論:(1)此次小馬廠隧道的塌方為突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害,但搞好監(jiān)控量測是確保隧道施工安全、質(zhì)量和進(jìn)度的基礎(chǔ)。此外,及時掌握隧道周圍巖體地質(zhì)勘察資料是有效處理、預(yù)防隧道塌方事故的前提。(2)發(fā)生塌方,應(yīng)立即停止所有洞口的施工,調(diào)動一切有利資源參與搶救工作。然后,對塌方影響段進(jìn)行加固處理,只有在有支護(hù)措施的前提下才允許對坍塌巖體進(jìn)行逐步清理;(3)軟弱破碎的隧道圍巖體是多次出現(xiàn)塌方事故的主要因素,通過錨桿注漿方式可以有效的將破裂巖體重新膠結(jié)成一個整體,從而提高隧道圍巖強(qiáng)度和完整性。

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作者:趙殿國 單位:中國建筑西南勘察設(shè)計研究院有限公司

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