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倒裝法施工工藝推廣應(yīng)用分析

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倒裝法施工工藝推廣應(yīng)用分析

摘要:在化水系統(tǒng)建設(shè)中,通過(guò)在箱體、罐體施工中應(yīng)用倒裝法施工工藝,縮短了工期,提高了施工質(zhì)量,在保障安全施工的同時(shí),取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。

關(guān)鍵詞:倒裝法;水箱;安全性;經(jīng)濟(jì)性

1立項(xiàng)背景

馮營(yíng)電力公司進(jìn)行的熱電聯(lián)產(chǎn)改造工程中,新增加一套鍋爐補(bǔ)給水處理設(shè)施,新增加制水系統(tǒng)設(shè)備中包含5個(gè)大型水箱,采用半成品進(jìn)場(chǎng)再現(xiàn)場(chǎng)制作的工藝安裝。常規(guī)正裝法施工工藝安裝5臺(tái)水箱需要90個(gè)工作日,無(wú)法按期完成。經(jīng)過(guò)項(xiàng)目組人員研究討論,決定采用倒裝法施工工藝安裝5臺(tái)大型水箱。

2項(xiàng)目概況

1)馮營(yíng)電力公司隸屬于焦作煤業(yè)(集團(tuán)),現(xiàn)有2臺(tái)50MW非調(diào)抽汽冷凝機(jī)式汽輪發(fā)電機(jī)組。馮營(yíng)電廠機(jī)組熱電聯(lián)產(chǎn)改造項(xiàng)目,利用現(xiàn)有2臺(tái)240t/h循環(huán)流化床鍋爐,將2臺(tái)50MW非調(diào)抽汽冷凝機(jī)式汽輪發(fā)電機(jī)組,改造建設(shè)為2臺(tái)25MW熱電聯(lián)產(chǎn)背壓機(jī)組,同時(shí)擴(kuò)建現(xiàn)有化水車間,實(shí)現(xiàn)改造后約320t/h的對(duì)外供汽能力,新建設(shè)一套水處理能力305t/h的制水系統(tǒng),其中包含5臺(tái)大型水箱。5臺(tái)水箱的技術(shù)參數(shù)如表1所示。由表1可知,5臺(tái)水箱體積較大,規(guī)格不一,施工難度較大。水箱的結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。2)通常水箱施工采用正裝法,即箱體壁板自下而上依次組裝焊接,最后焊接頂層壁板、抗風(fēng)圈及頂端包邊角鋼等,該方法高空作業(yè)量大、操作不方便、費(fèi)時(shí)、不易保證組對(duì)和焊接質(zhì)量。薄壁鋼板懸在高空中容易變形、工序嚴(yán)格、作業(yè)面窄、各工種互相制約、制約條件較多。3)另一種新型工藝是倒裝法施工,即在箱底板鋪設(shè)焊接后,先組裝、焊接頂層壁板、拱頂及包邊角鋼,再組裝、焊接箱體,自上而下依次組裝焊接每層壁板,直至底層壁板。倒裝法的特點(diǎn)是節(jié)省了腳手架搭設(shè),減少了高空作業(yè),低空組焊操作方便,易于控制焊接質(zhì)量。施工作業(yè)面大,各工種可以同時(shí)開(kāi)展施工,混合施工,可以大大縮短工期。

3制作安裝技術(shù)方法

1)正裝法工藝流程圖如圖2所示。正裝法工藝:先制作箱底板,再依次安裝第一層壁板、第二層壁板直至最上層壁板,最后安裝拱頂板,需要說(shuō)明的是施工過(guò)程中須同步搭設(shè)腳手架。2)倒裝法工藝流程圖如圖3所示。倒裝法工藝:先制作拱頂板,再制作箱底版,依次安裝最上層壁板直至最下層壁板,此過(guò)程中需要使用到吊車等起重設(shè)備。3)由工藝流程圖對(duì)比可知,倒裝法與正裝法工藝流程幾乎相反,施工順序不同,所需施工條件區(qū)別較大,施工過(guò)程中須使用到不同器械及設(shè)備。4)經(jīng)論證,本工程項(xiàng)目部決定采用倒裝法施工,較采用正裝法可縮短工期,按期完工,還可節(jié)省施工費(fèi)用,提高安全施工水平。

4技術(shù)方案及實(shí)施

4.1技術(shù)方案

4.1.1施工準(zhǔn)備1)場(chǎng)地平整清理,檢驗(yàn)水箱基礎(chǔ)是否符合施工要求。2)材料進(jìn)場(chǎng),水箱組件運(yùn)到水箱基礎(chǔ)周邊。

4.1.2水箱底板的制作安裝1)底板鋪設(shè)前,應(yīng)在基礎(chǔ)上劃出十字中心線,然后按排版圖由中心向外側(cè)鋪設(shè)中幅板和邊緣板。底板鋪設(shè)采用錯(cuò)壓法,相鄰2塊板搭接200mm,兩端各預(yù)留250mm對(duì)焊。2)底板組件拼接安裝。3)進(jìn)行焊接作業(yè),按照施工技術(shù)要求進(jìn)行2遍焊接作業(yè)。

4.1.3拱頂制作安裝1)拱頂板按設(shè)計(jì)圖進(jìn)行拼接組裝。2)焊接作業(yè)。3)拱頂附件安裝(預(yù)留口、圍欄、溢流管等)。

4.1.4倒數(shù)第一層箱體壁板安裝1)壁板按設(shè)計(jì)圖進(jìn)行圍護(hù)固定。2)活口對(duì)接收緊,安裝限位板。3)焊接作業(yè)。

4.1.5拱頂板的吊裝1)按步驟4安裝好第一層壁板。2)起重吊車就位,專業(yè)指揮人員就位,拉好警戒線,安全員巡視周邊確認(rèn)安全后通知指揮員,指揮員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況指揮作業(yè)。作業(yè)過(guò)程中,安全員保持安全警戒,無(wú)關(guān)人員不得靠近作業(yè)區(qū)域。3)將拱頂板吊起放在已安裝好的第一層壁板上,固定好。4)進(jìn)行焊接作業(yè)。

4.1.6倒數(shù)第二層壁板的安裝1)提升拱頂板。2)圍護(hù)第二層壁板,安裝限位板,收緊活口(如步驟4)。3)進(jìn)行焊接作業(yè)。

4.1.7倒數(shù)第三層至第一層壁板安裝重復(fù)上述步驟即可。

4.1.8水箱附件安裝水箱附件包括螺旋爬梯、頂部連接平臺(tái)、取樣裝置、液位計(jì)等。1)盤梯及箱頂平臺(tái)在地面按圖預(yù)制。2)將預(yù)制件吊裝至設(shè)計(jì)位置固定。3)進(jìn)行固定焊接作業(yè)。

4.1.95臺(tái)水箱按照上述步驟依次施工,直至全部工作完成

4.2實(shí)施

2019年10月中旬項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施,嚴(yán)格執(zhí)行已制定技術(shù)方案,順利完成了5個(gè)大型水箱的安裝制作。施工前已編制起重安全措施、吊裝技術(shù)方案、焊接技術(shù)方案等,并按流程審批完成,作業(yè)中嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,有序作業(yè),取得了良好的施工效果(見(jiàn)圖4、圖5)。

4.3試驗(yàn)檢測(cè)

箱體制造安裝完畢,進(jìn)行充水試驗(yàn),以檢驗(yàn)箱壁的強(qiáng)度和嚴(yán)密性,箱體拱頂?shù)膹?qiáng)度、穩(wěn)定性及嚴(yán)密性試驗(yàn),箱體基礎(chǔ)沉降量觀測(cè)等。1)對(duì)箱體拱頂?shù)膰?yán)密性、強(qiáng)度和穩(wěn)定性進(jìn)行檢查。2)按照相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行箱壁的強(qiáng)度和嚴(yán)密性試驗(yàn)。3)對(duì)整體沉降量觀測(cè),按以下技術(shù)方案實(shí)施。(1)在箱體下部圓周每隔10m左右,設(shè)一個(gè)觀測(cè)點(diǎn),且不得少于4個(gè)點(diǎn)。(2)在充水試驗(yàn)時(shí),注水應(yīng)緩慢進(jìn)行,不得一次注滿,每次注水高度不超過(guò)1m,待基礎(chǔ)沉降觀測(cè)點(diǎn)半數(shù)以上沉降速率小于10mm/d時(shí),再進(jìn)行下次注水,如此漸進(jìn)充水到最高操作液位,繼續(xù)進(jìn)行觀測(cè)至沉降速率小于5mm/d時(shí)為充水預(yù)壓穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)。(3)分別在充水后和48h后進(jìn)行觀測(cè),當(dāng)沉降量無(wú)明顯變化,即可放水;當(dāng)仍有超過(guò)允許的沉降量時(shí),則保持最高水位,進(jìn)行每天定期觀測(cè),直至沉降穩(wěn)定為止。

4.4驗(yàn)收

工程結(jié)束后,經(jīng)馮營(yíng)電力公司嚴(yán)格按照《DLT5068-1996火力發(fā)電廠化學(xué)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》《電力建設(shè)施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定規(guī)程》等規(guī)范及機(jī)組改造技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,水箱施工質(zhì)量合格,符合設(shè)計(jì)要求。

5項(xiàng)目投入資金

5臺(tái)水箱的材料費(fèi)用為251.35萬(wàn)元,制作安裝費(fèi)用為38萬(wàn)元,費(fèi)用共計(jì)289.35萬(wàn)元。

6項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)

倒裝法與正裝法施工工藝優(yōu)缺點(diǎn)的比較見(jiàn)表2。通過(guò)對(duì)比表2可知,倒裝法工藝具有以下創(chuàng)新點(diǎn)。1)倒裝法縮短施工時(shí)間、提高施工質(zhì)量;正裝法施工,制約條件較多,高空作業(yè)量大,操作困難,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,不易保證施工質(zhì)量。對(duì)比正裝法,倒裝法有較多優(yōu)點(diǎn):一是施工作業(yè)面大,各工種同時(shí)開(kāi)展施工,大大縮短工期。僅用40d即完成正裝法90d的工作量,節(jié)省了50d工作日。二是無(wú)需搭設(shè)腳手架,降低了高空作業(yè)量,能夠較好控制施工質(zhì)量。2)倒裝法節(jié)省施工費(fèi)用。若采用正裝法需要887324元,經(jīng)實(shí)施的倒裝法費(fèi)用為380000元。本次項(xiàng)目全過(guò)程節(jié)省總費(fèi)用50余萬(wàn)元(節(jié)省的費(fèi)用包括人工費(fèi)、措施費(fèi)、機(jī)具租賃費(fèi)等),經(jīng)濟(jì)效益顯著。3)倒裝法具有良好的安全效益。本工藝的采用減少了高空作業(yè)時(shí)間(較正裝法施工減少了約80%的高空作業(yè)量),降低了諸如高空墜落、物體坍塌等事故發(fā)生概率。施工中未發(fā)生安全事故,未出現(xiàn)人身傷害事件,達(dá)到了優(yōu)良的安全施工水平。4)倒裝法具有推廣價(jià)值。倒裝法施工工藝,能夠節(jié)約時(shí)間、提高效率、降低費(fèi)用,在相同條件下能夠取得最優(yōu)的施工效果。是一項(xiàng)較好的施工工藝,在同行業(yè)具有很大的推廣作用。

7經(jīng)濟(jì)效益及效果

7.1經(jīng)濟(jì)效益

倒裝法施工僅用40個(gè)工作日完成了全部工作量,較常規(guī)工藝90余個(gè)工作日節(jié)省了約50個(gè)工作日。節(jié)省費(fèi)用細(xì)節(jié)如下。1)機(jī)械租賃費(fèi):每臺(tái)吊車一個(gè)臺(tái)班租賃費(fèi)用為人民幣2000元,則節(jié)省的機(jī)具租賃費(fèi)為2000×50=100000元。2)人工費(fèi):現(xiàn)場(chǎng)每天的施工人員約有15人,每個(gè)工人工資每天約500元,則節(jié)省的人工費(fèi)為15×500×50=375000元。3)措施費(fèi):正裝法施工,須搭設(shè)腳手架(此處忽略租賃及損耗費(fèi)用,價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算)。箱體外搭單排架,內(nèi)部搭設(shè)滿堂架,計(jì)算中套用行業(yè)規(guī)范計(jì)算公式,價(jià)格參照市場(chǎng)行情單排腳手架搭設(shè)費(fèi)用為719.97元/100m2,滿堂架搭設(shè)費(fèi)用為1578.03元/100m2。因5個(gè)箱體大小不同,須分別計(jì)算。除鹽水箱外架面積為S1=3.14m2×11.8m2×10m2=370.5m2;內(nèi)部滿堂架體面積套用行業(yè)公式計(jì)算S2=3.14×5×5×[(11.8-5.2)/1.2+1]=510.25m2,則2個(gè)除鹽水箱的腳手架搭設(shè)費(fèi)用為[370.52/100×719.97+510.25/100×1578.03]×2=21439.04元。同理算出2個(gè)清水箱的腳手架費(fèi)用為7518.29元,1個(gè)濃水箱的腳手架費(fèi)用為3366.73元,則總的腳手架的措施費(fèi)用為:21439.04+7518.29+3366.73=32324.06元。綜上所述,采用倒裝法施工工藝在本次5個(gè)大型水箱制作中所節(jié)省的總效益為:100000+375000+32324.6=507324.06元。

7.2效果

項(xiàng)目實(shí)施后,不僅縮短了工期(工期由90d降到40d),且降低了施工費(fèi)用(施工費(fèi)用由887324元降到380000元),還避免了腳手架搭設(shè),能夠保證施工質(zhì)量,具有良好的實(shí)施效果,在行業(yè)方面具有推廣價(jià)值。

參考文獻(xiàn):

[1]陳裕川.焊接工藝設(shè)計(jì)與實(shí)例分析[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2009.

作者:楊永保 單位:河南能源焦煤( 集團(tuán)) 馮營(yíng)電力公司