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螢石礦通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化研究與實踐

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螢石礦通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化研究與實踐

摘要:湖南某螢石礦已生產(chǎn)多年,其井下通風(fēng)系統(tǒng)存在機站多、中段開口多、網(wǎng)路復(fù)雜、通風(fēng)阻力大、作業(yè)面風(fēng)量不足等問題。在充分利用現(xiàn)有井巷工程和設(shè)施的情況下,提出了采用中央并列式單一主通風(fēng)機抽出式通風(fēng)方案,對調(diào)查和測定時發(fā)現(xiàn)的問題進行了優(yōu)化改造并對主風(fēng)機重新進行了選型計算。優(yōu)化改造完成后,對通風(fēng)系統(tǒng)進行實踐運轉(zhuǎn)和測定分析,結(jié)果表明:礦山采用單一主通風(fēng)機通風(fēng)可實現(xiàn)反風(fēng),井下風(fēng)量、風(fēng)速可滿足作業(yè)面要求,而且減少了礦山通風(fēng)運營管理成本和運營費用。研究成果可為存在類似通風(fēng)問題的礦山通風(fēng)系統(tǒng)的優(yōu)化研究提供參考。

關(guān)鍵詞:礦山;通風(fēng)系統(tǒng);多級機站;反風(fēng)

礦井通風(fēng)系統(tǒng)是礦山生產(chǎn)的重要組成部分,主要任務(wù)是通過不斷向井下各作業(yè)點供給足夠的新鮮空氣,稀釋和排除各種有毒有害氣體、粉塵等危害因素,調(diào)節(jié)作業(yè)環(huán)境條件,保障礦山作業(yè)人員的安全和健康,提高勞動生產(chǎn)效率[1]。但礦山生產(chǎn)是一個動態(tài)過程,隨著礦山作業(yè)向深部延伸,礦井中段越來越多[2]、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)越來越復(fù)雜、井巷阻力越來越大,作業(yè)面風(fēng)速風(fēng)量不足,僅靠增加風(fēng)機無法從根本上解決問題。本文以湖南某螢石礦為例,為改善井下作業(yè)環(huán)境,對通風(fēng)系統(tǒng)進行了優(yōu)化與實踐[3]。

1礦山通風(fēng)系統(tǒng)現(xiàn)狀及問題

1.1礦山概況

湖南某螢石礦生產(chǎn)規(guī)模為6萬t/a,采用地下開采,開采深度為+200~−300m標高,開采礦種為螢石礦,采礦方法為淺孔留礦法。礦井采用豎井+斜井開拓,豎井(井口標高+151m)位于礦體下盤中央部位,井筒凈直徑為4.5m,采用澆筑砼支護,為罐籠井,擔負礦井礦石、廢石、材料和進風(fēng)、排水、行人、管道敷設(shè)等功能。風(fēng)井為801斜井(井口標高+171m),位于豎井西部,布置在礦體下盤,斜井傾角為28°,落底標高為+20m,井筒斷面為三心拱,斷面面積為3.6m2,擔負礦井回風(fēng)任務(wù),并作為礦井的應(yīng)急安全出口。礦井已開采多年,共劃分為8個中段,均布置有脈外運輸平巷。目前−175m及以上中段的礦體已開采結(jié)束,主要生產(chǎn)中段為為−215m中段、−255m中段、−295m中段。根據(jù)礦山規(guī)劃,擴界手續(xù)完成后將新建−335m中段、−375m中段。

1.2礦山通風(fēng)系統(tǒng)現(xiàn)狀

礦山現(xiàn)采用中央并列式多級機站抽出式通風(fēng)。目前礦井作業(yè)面主要集中在−215m中段(六中段)、−255m中段(七中段)、−295m中段(八中段)。一級站在−215m中段(六中段)東西兩翼各安裝有1臺功率為11kW主要通風(fēng)機。二級站在−175m中段(五中段)東西兩翼各安裝有1臺功率為30kW的主要通風(fēng)機。三級站在−175~−100m盲斜井上部車場內(nèi)安裝有1臺功率為30kW的主要通風(fēng)機。四級站在801斜井井口安裝有1臺功率為55kW的主要通風(fēng)機。前述主要通風(fēng)機共計6臺,裝機功率共計167kW。通過現(xiàn)場實測,豎井總進風(fēng)量為23.89m3/s:其中礦井八中段進風(fēng)量為11.04m3/s,七中段進風(fēng)量為10.21m3/s,六中段進風(fēng)量為2.64m3/s。801斜井總回風(fēng)量為25.36m3/s。

1.3礦山通風(fēng)系統(tǒng)存在的問題

礦山通風(fēng)系統(tǒng)已經(jīng)過多次改造,但是仍然存在很多問題。(1)礦井采用多級機站抽出式通風(fēng),運轉(zhuǎn)管理非常復(fù)雜,局部阻力大,穩(wěn)定性差,導(dǎo)致一些巷道內(nèi)無風(fēng)或為循環(huán)風(fēng)。因小型礦山技術(shù)能力有限,多級機站通風(fēng)無法實現(xiàn)微機集中控制,無法實現(xiàn)同DOI:10.13828/j.cnki.ckjs.2022.03.008多級機站通風(fēng)無法實現(xiàn)微機集中控制,無法實現(xiàn)同反風(fēng),不利于礦井發(fā)生災(zāi)害時的反風(fēng)。(2)井下風(fēng)量不足。根據(jù)采場、掘進、硐室需風(fēng)量計算,需風(fēng)量為38.50m3/s,而礦井現(xiàn)在的總進風(fēng)量為23.89m3/s,不能滿足安全生產(chǎn)的要求。(3)801斜井底部+20m標高回風(fēng)巷垮塌,−20~+20m盲斜井下部回風(fēng)口被風(fēng)機堵住,增大了通風(fēng)阻力;801斜井地面安全出口設(shè)置不嚴密,漏風(fēng)嚴重,導(dǎo)致地面主通風(fēng)機抽風(fēng)效果差。(4)−60m中段至−20m中段東翼通風(fēng)天井風(fēng)流反向,形成循環(huán)風(fēng)。(5)生產(chǎn)作業(yè)中段有效風(fēng)量低,循環(huán)風(fēng)量大。如礦井西翼3個中段總?cè)腼L(fēng)只有10m3/s,有效進風(fēng)不到50%。(6)隨著礦山實施下一步規(guī)劃,礦井水平延深,通風(fēng)線路進一步加長,引起通風(fēng)阻力加大;同時隨開采深度加大,井下溫度升高,為降低作業(yè)地點溫度,同樣需提供更大的風(fēng)量。

2通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化

2.1通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案

根據(jù)通風(fēng)系統(tǒng)存在的問題,在充分利用現(xiàn)有井巷工程和設(shè)施情況下,決定繼續(xù)采用中央并列機械抽出式通風(fēng)方式。優(yōu)化后的礦井通風(fēng)系統(tǒng)見圖1。本次通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案的主要內(nèi)容如下。(1)采用在地面建立單一主通風(fēng)機通風(fēng)系統(tǒng),在801斜井井口安裝1臺主通風(fēng)機??蓪崿F(xiàn)主扇集中控制,運轉(zhuǎn)管理簡單[4],穩(wěn)定可靠,有效避免多級機站通風(fēng)導(dǎo)致的巷道循環(huán)風(fēng),在礦井發(fā)生災(zāi)害時可有效控制礦井實現(xiàn)反風(fēng)。(2)維修完善風(fēng)井側(cè)的安全出口。在801斜井地面安全出口處增加一道風(fēng)門,在風(fēng)門四周安裝密封膠皮。(3)對801斜井井底垮塌的廢石進行清理,擴大過風(fēng)斷面。(4)拆除原有井下回風(fēng)巷道中的主要通風(fēng)機,減少礦井阻力。(5)恢復(fù)−215m中段至−175m中段東翼通風(fēng)天井。(6)對井下采空區(qū)進行封閉,對原有的密閉墻進行砂漿抹面,防止漏風(fēng)。

2.2通風(fēng)風(fēng)量及阻力計算

根據(jù)最大下井人數(shù)需風(fēng)量、爆破后排除炮煙風(fēng)量、排塵風(fēng)速風(fēng)量分別計算需風(fēng)量再取大值。礦井風(fēng)量分配及礦井漏風(fēng)計算見表1。礦井阻力計算時,通風(fēng)困難時期按生產(chǎn)中段延伸至−375m標高計算,再將自然風(fēng)壓、局部阻力計入后,可知通風(fēng)容易時期阻力為973.74Pa;通風(fēng)困難時期阻力為1320.08Pa。

2.3主通風(fēng)機選型

主通風(fēng)機漏風(fēng)系數(shù)取1.2,通風(fēng)機所需全壓按前述阻力再計入設(shè)備阻力、設(shè)備出口動壓[5]。根據(jù)計算,所需通風(fēng)機的風(fēng)量為46.2m3/s,通風(fēng)容易時期的通風(fēng)阻力為1230.70Pa;通風(fēng)困難時期的通風(fēng)阻力為1577.24Pa。根據(jù)上述計算出的風(fēng)量和阻力,選擇對旋軸流通風(fēng)機1臺及1臺電動機,另配1臺電動機作備用。主風(fēng)機的特性曲線見圖2,其運行工況見表2。

3通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化效果

該礦通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造完工后,對優(yōu)化后的效果進行了測定分析。

3.1主要通風(fēng)機運行情況

在測定期間,801斜井的主要通風(fēng)機運行正常,性能穩(wěn)定,可根據(jù)井下實際需風(fēng)量進行調(diào)頻運行。主要通風(fēng)機實際運行參數(shù)見表3。3.2礦井通風(fēng)系統(tǒng)運行情況在礦井主要通風(fēng)機運行期間,礦井通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)流穩(wěn)定,控風(fēng)設(shè)施運行基本可靠,井下供風(fēng)風(fēng)量分布情況見表4。通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造后,豎井總進風(fēng)量提高了73.5%;六中段進風(fēng)量提高了284%;七中段進風(fēng)量提高了39.6%;八中段進風(fēng)量提高了23.4%;801斜井總回風(fēng)量提高了70.9%。前述測定結(jié)果表明,該螢石礦通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造后其主要通風(fēng)機運行參數(shù)、井下主要生產(chǎn)巷道及中段的風(fēng)量均達到了預(yù)計優(yōu)化效果。

4結(jié)論

(1)該螢石礦通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造后,其風(fēng)量、風(fēng)速等可以滿足礦井通風(fēng)要求,有效控制了礦井漏風(fēng)和循環(huán)風(fēng)。(2)該螢石礦通過優(yōu)化改造,主風(fēng)機的裝機功率由167kW減少至150kW,而且可采用變頻調(diào)節(jié),當前實際運行功率僅118.5kW,大大減少了運營管理成本和運營費用。(3)通過本次優(yōu)化改造,將原多級機站抽出式通風(fēng)系統(tǒng)改為地面單一通風(fēng)機的通風(fēng)系統(tǒng),并可以實現(xiàn)礦井反風(fēng),礦井發(fā)生火災(zāi)時能得到有效控制,保證了人員生命安全。

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作者:周水祥 單位:湖南有色冶金勞動保護研究院有限責任公司 非煤礦山通風(fēng)防塵湖南省重點實驗室