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銅板帶軋機(jī)軋制線楔塊設(shè)計優(yōu)化探析

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銅板帶軋機(jī)軋制線楔塊設(shè)計優(yōu)化探析

摘要:介紹了某4輥銅板軋機(jī)軋制線楔塊設(shè)計優(yōu)化,著重從配合精度、制造和裝配的成本和效率等多方面對楔塊結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,對以后施工有一定借鑒意義。

關(guān)鍵詞:銅板帶軋制;軋制線;效率

軋制線調(diào)整裝置是軋機(jī)本體中至關(guān)重要的機(jī)構(gòu)之一,現(xiàn)代4輥銅板帶軋機(jī)大多都采用斜楔式軋制線標(biāo)高調(diào)整裝置,其功能是對軋輥輥系輥徑使用并磨削后進(jìn)行有效補(bǔ)償,通過該結(jié)構(gòu),可連續(xù)調(diào)整到使用的工作范圍內(nèi),同時為換輥提供間距[1]。銅軋機(jī)通常設(shè)計的斜楔為整體式,整套軋制線調(diào)整裝置安裝在操作側(cè)、傳動側(cè)機(jī)架窗口下部,在進(jìn)行換輥操作時,需將軋制線裝置落至最低位,下輥系隨即可延機(jī)內(nèi)導(dǎo)軌抽出,待換輥完成后,恢復(fù)至工作位置。

1軋制線調(diào)整裝置的結(jié)構(gòu)形式

軋制線調(diào)整裝置主要由上楔塊、下楔塊、螺母、絲杠、驅(qū)動裝置等幾部分組成(圖1)。整套裝置設(shè)置在機(jī)加窗口底面上,自下而上依次設(shè)計為下墊板、下楔塊、上楔塊,其中下楔塊內(nèi)設(shè)計有螺母,在傳動側(cè)、操作側(cè)中間設(shè)置一根絲杠,該絲杠在操作側(cè)、傳動側(cè)分別設(shè)計為左旋和右旋,通過機(jī)架傳動側(cè)的驅(qū)動裝置帶動絲杠做旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,下楔塊中的螺母軸向移動,上、下楔塊之間互相作用,將軸向運(yùn)動轉(zhuǎn)化為上下運(yùn)動,進(jìn)而實現(xiàn)軋制線標(biāo)高的連續(xù)補(bǔ)償。通過以上描述,可以得出該結(jié)構(gòu)具有以下優(yōu)點[2]:(1)在斜楔傾角的作用下,其產(chǎn)生軸向拉力,即絲杠軸向受力,絲杠螺母的傳遞精度相對較高;(2)采用滾動螺旋,內(nèi)摩擦消耗降低,機(jī)械效率顯著提升;(3)該結(jié)構(gòu)充分利用了機(jī)架內(nèi)部空間,可以使斜楔的軸向尺寸加大,使軋制線的上下調(diào)整范圍增大。

2上楔塊的結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化

該結(jié)構(gòu)優(yōu)點眾多,故被廣泛用于銅板帶軋機(jī)設(shè)計中。但由于整套調(diào)整裝置調(diào)整精度高,故對總裝精度亦提出了較高的要求,尤其是傳動側(cè)與操作側(cè)的上楔塊的上表面,一般裝配大綱要求:“裝配后應(yīng)保證M、N面分別水平,且同時保證圖1中M、N兩頂面在同一水平面內(nèi),允差0.05mm”,這就對整套裝置內(nèi)零部件的加工精度和裝配精度提出了很高要求。由于該結(jié)構(gòu)存在多處重要配合尺寸,如軋制線左右兩側(cè)與機(jī)內(nèi)導(dǎo)軌的滑動配合(圖2中箭頭A標(biāo)注處所示);上下斜面之間的滑動配合;上楔塊與導(dǎo)軌止口面之間需貼實(圖2中箭頭B標(biāo)注處所示);絲杠與螺母之間的配合精度等,這些精度的累加,最終決定了整套軋制線裝置的裝配精度。然而在裝配過程中,由于各零部件之間加工誤差的累加,常常會造成機(jī)內(nèi)導(dǎo)軌與上楔塊箭頭B標(biāo)注的配合處的兩處加工面不共面,加之箭頭A標(biāo)注處上楔塊與機(jī)內(nèi)導(dǎo)軌有滑動配合間隙。由圖1可知,通過彈簧使機(jī)架內(nèi)檔面與上楔塊貼實后,由于斜面的相互作用,會造成M、N面水平度均超差,這就需要通過鉗工分別配研M、N兩個面來滿足質(zhì)檢大綱要求。現(xiàn)有的上楔塊設(shè)計圖紙如圖3所示。為了保證等高,需研磨整個加工的上表面P面,該面往往研磨量會在0.1mm以上,不僅會降低原有的淬火層厚度,還會大大降低裝配效率(正常研磨1個楔塊表面每下0.1mm量需要1個人2天)。通過分析發(fā)現(xiàn),基于M、N兩頂面水平度超差問題,為了減小研磨量,我們希望可以通過調(diào)節(jié)局部配合來微調(diào)M、N兩頂面的高度,待單個水平度調(diào)整完畢后,再對兩頂面實施局部研磨,以滿足最終質(zhì)檢大綱要求。因此,提出在圖4所示的Q面增加銅滑板,這樣不僅能夠降低Q面與導(dǎo)軌面的磨損,同時在裝配中可根據(jù)裝配后的累計誤差加墊調(diào)節(jié)Q面接觸,以保證圖1中M、N兩頂面分別滿足質(zhì)檢大綱要求的水平度允差,上楔塊兩翼增加銅板(圖4),并在銅滑板滑動面增加相應(yīng)油槽。對于通常采用的上楔塊設(shè)計,上表面N面圖紙標(biāo)注平面度一般在0.025mm以內(nèi),對加工精度要求較高。因此,基于從加工效率和裝配效率入手,提出對上楔塊結(jié)構(gòu)設(shè)計進(jìn)行優(yōu)化。通過軋制線實際工況可知,上楔塊與下軸承座柱面墊接觸為一條線接觸,故可優(yōu)化上楔塊的上表面為一條寬160mm高15mm的通長加工面,上楔塊頂面更改后如圖5所示,以保證精度檢測和使用接觸要求。上楔塊和下楔塊的受力情況如圖6所示。軋制力P的受力分析:P=Ncosα=N'cosα(1)f=f'=μN(yùn)=μN(yùn)'(2)其中,P為軋制力,N、N'為上下楔塊垂直分力,α為楔塊夾角,f、f'為摩擦力,μ為摩擦系數(shù)。從圖6中不難發(fā)現(xiàn),上楔塊上表面結(jié)構(gòu)的更改并不會對上、下楔塊的受力情況產(chǎn)生影響,兩種結(jié)構(gòu)的受力條件完全一致。因此,該設(shè)計優(yōu)化方案可行。

3結(jié)束語

隨著有色金屬加工市場的不斷發(fā)展,對于制造周期和制造成本也提出了很高的要求,針對常用的銅帶軋機(jī),本文提出了對軋制線調(diào)整裝置中上楔塊的結(jié)構(gòu)局部優(yōu)化,可大大降低楔塊的加工成本,同時提高了楔塊的裝配精度和裝配效率。該設(shè)計方案為軋機(jī)軋制線調(diào)整裝置結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了一種思路,對今后軋機(jī)設(shè)計優(yōu)化具有很強(qiáng)的參考價值。

參考文獻(xiàn)

[1]李文武,莫軍曉,趙曉飛,袁輝,王江.斜楔式軋制線調(diào)整裝置新結(jié)構(gòu)的計算實例[J].重型機(jī)械,2015:

[2]王懷玉.大調(diào)節(jié)量斜楔式軋制線調(diào)整裝置結(jié)構(gòu)探討[J].有色金屬加工,2009(1):

作者:牛文強(qiáng) 胡要強(qiáng) 單位:中色科技股份有限公司