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鹽硝生產(chǎn)中芒硝質(zhì)量的影響因素

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鹽硝生產(chǎn)中芒硝質(zhì)量的影響因素

鹵水凈化澄清時必須2h以上,在澄清區(qū)加絮凝劑聚丙烯酰胺以加速沉淀物的沉淀,同時在轉(zhuǎn)料至清液桶的時候,在反應(yīng)桶中最后3m以下不轉(zhuǎn),以防將沉淀物轉(zhuǎn)入清液桶。在鹽硝生產(chǎn)中,影響成品芒硝中含有Cl-的原因很多,根據(jù)工廠實際生產(chǎn)情況,有以下幾個因素:

(1)工藝指標(biāo)控制不穩(wěn),也易造成NaCl在硝罐中析出

因鹽硝聯(lián)產(chǎn)工藝是利用老鹵中NaCl和Na2SO4溶解度的不同,通過控制老鹵蒸發(fā)過程中各罐母液溫度和蒸發(fā)速率,使各罐母液中Na2SO4含量得到控制,鹽罐母液中Na2SO4偏離飽和點,只析鹽不析硝;硝罐母液中Na2SO4正好控制在飽和點上,只析硝不析鹽,從而實現(xiàn)了鹽硝聯(lián)產(chǎn)的目的。經(jīng)過長期的生產(chǎn)實踐證明,要把各罐內(nèi)母液成份控制在工藝指標(biāo)范圍之內(nèi),首先要控制好原料老鹵中NaCl和Na2SO4含量及老鹵溫度,確保其均衡、穩(wěn)定。老鹵成份和溫度正常穩(wěn)定,必須調(diào)整好系統(tǒng)真空蒸發(fā)速率,以及老鹵排放量的大小。其次在鹽硝聯(lián)產(chǎn)蒸發(fā)操作過程中,要確保五項工藝指標(biāo)正常穩(wěn)定,即進氣壓力、流量正常穩(wěn)定、尾部真空度正常穩(wěn)定、罐內(nèi)液位及循環(huán)量正常穩(wěn)定、罐內(nèi)料液溫度正常穩(wěn)定及罐內(nèi)固液比正常穩(wěn)定。只要做到以上工藝控制,保證鹽罐正常析鹽,硝罐正常析硝,才能使成品硝中氯化物含量降下來。

(2)HE-301、HE-304加熱室結(jié)垢嚴(yán)重,導(dǎo)致EV-301、EV-304蒸發(fā)速率波動

在鹽硝聯(lián)產(chǎn)裝置停車刷罐時,現(xiàn)場檢查HE301、HE304加熱室,發(fā)現(xiàn)結(jié)垢較嚴(yán)重,經(jīng)過對管壁垢層取樣進行化驗分析,發(fā)現(xiàn)其主要成份為CaCO3。因此,鹽硝聯(lián)產(chǎn)裝置在生產(chǎn)過程中加熱室存在嚴(yán)重的結(jié)垢現(xiàn)象,導(dǎo)致EV-301、EV-304蒸發(fā)速度率波動,是造成成品硝中含NaCl顆粒多的另一主要原因。為解決這一問題,一是在精鹵中添加阻垢劑減少管壁結(jié)垢;二是加大301循環(huán)的皮帶輪,促進加熱室傳熱;三是每班進行預(yù)熱器“過水”對預(yù)熱器進行水洗;四是停產(chǎn)時對預(yù)熱器、加熱室進行機械清洗。通過以上措施,不僅降低了加熱室管壁的結(jié)垢速率,也提高了芒硝產(chǎn)量。

(3)濕硝未洗滌

由于硝漿中的液體成份含有NaCl,經(jīng)離心機脫水后的濕硝表面不可避免地會附著NaCl;此外,通過對濕硝化驗分析,發(fā)現(xiàn)NaCl含量在2%~3%之間。因此,濕硝未洗滌,也是造成成品硝表現(xiàn)附著NaCl多的又一原因。解決此問題,可以利用離心機的噴淋洗滌功能,在硝離心機一級轉(zhuǎn)鼓內(nèi)設(shè)計接一根淡水洗硝管,用適量淡水對芒硝濾餅進行噴淋洗滌,減少附著在濕硝顆粒表面母液膜中NaCl含量,達到降低芒硝中Cl-含量的目的。

通過對影響鹽硝聯(lián)產(chǎn)裝置成品硝質(zhì)量的部分工藝及設(shè)備方面進行了一些改進后,使成品硝的質(zhì)量由二類合格品上升到一類一等品,實現(xiàn)了芒硝產(chǎn)品質(zhì)量升級,提高了芒硝產(chǎn)品的市場競爭力。此外,HE-301、HE-304加熱室管壁結(jié)垢速率也大大降低,加大了傳熱系數(shù),增加了鹽硝產(chǎn)量,同時也延長了生產(chǎn)周期,為工廠鹽硝聯(lián)產(chǎn)裝置的滿負(fù)荷運行提供了保障。(本文作者:熊鳳安 單位:中鹽北京市鹽業(yè)公司)