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精制鹵水鹽泥存在的原因分析

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精制鹵水鹽泥存在的原因分析

工藝流程

鹵水經(jīng)礦區(qū)由輸鹵泵輸至凈化工序。

(1)一級反應

原鹵連續(xù)泵入原鹵桶。通過原鹵泵,鹵水批量進入一級反應反應罐。注入原鹵后,在攪拌前加入石灰。攪拌結(jié)束前,加入絮凝劑。關閉攪拌,使鹽泥沉降。沉降時間結(jié)束,鹵水泵入二級反應罐。最后剩余的鹽泥通過相應的鹽泥泵泵入鹽泥收集桶。如此,反應罐完成一個循環(huán),并準備下一個循環(huán)。

(2)二級反應

通過鹵水轉(zhuǎn)料泵鹵水批量泵入二級反應罐。進鹵水時,從反應罐底部加入煙道氣。注入一級澄清液后,在攪拌前加入純堿溶液。攪拌結(jié)束前,泵入絮凝劑。關閉攪拌,使鹽泥沉降。沉降時間結(jié)束,鹵水轉(zhuǎn)入精鹵罐。最后剩余的鹽泥泵入鹽泥收集桶。如此,反應罐完成一個循環(huán),并準備下一個循環(huán)。二級反應罐精鹵由泵經(jīng)過管式過濾器過濾后供制鹽車間使用。

(3)鹽泥分離和處理

反應罐產(chǎn)生的鹽泥轉(zhuǎn)入鹽泥收集罐,通過鹽泥泵將鹽泥不間斷的轉(zhuǎn)入增稠器,將殘留的鹵水分離。從鹽泥中分離的鹵水溢流入鹵水反應罐。鹽泥從增稠器泵入真空過濾轉(zhuǎn)鼓,分離后的鹵水用濾出液泵打進鹵水反應罐。濾餅從轉(zhuǎn)鼓中刮出注井。

現(xiàn)象

(1)制鹽車間生產(chǎn)的無水硫酸鈉溶解于蒸餾水中,有時會出現(xiàn)稍有渾濁的現(xiàn)象,加鹽酸后,渾濁現(xiàn)象消失。該定性分析是從2011-12開始檢測,從30d的記錄看,在2011-12-12和2012-12-142d出現(xiàn)該情況。

(2)精鹵通過肉眼觀察,其溶液的清澈度不是很清澈,只能看到上層1/3高度的鹵水是清澈的,下面的鹵水和鹽泥的分層不清,透明度很差。

(3)精鹵中鈣鎂含量及過堿量的變化(見圖2~圖7)。由圖可知:2011-09、2011-10鈣鎂含量較2011-02波動較大;兩堿過堿量與原來的NaOH過堿量為0.1g/L~0.3g/L,Na2CO3過堿量在0.3g/L~0.5g/L有很大區(qū)別。2011-09和2011-10燒堿和純堿的過堿量基本相當,波動很大,且燒堿的過堿0.10g/L~0.45g/L,提高了,而純堿的過堿量卻相應的降低至0.1g/L~0.5g/L,說明現(xiàn)場運行出現(xiàn)了某種負面影響。

原因分析

1鹵水反應、澄清時間是否充分

一級反應:Na2SO4+Ca(OH)22NaOH+CaSO4MgSO4+2NaOHMg(OH)2+Na2SO4絮凝劑:反應結(jié)束前約30min加入絮凝劑沉降(4h后未澄清,再次加入絮凝劑);轉(zhuǎn)料:濁度為5NTU時轉(zhuǎn)料。二級反應:2NaOH+CO2(煙道氣)Na2CO3+H2OCaSO4+Na2CO3Na2SO4+CaCO3反應結(jié)束前大約30min加入絮凝劑。沉降:如果2h后未澄清,再次加入絮凝劑,澄清液轉(zhuǎn)入精鹵桶(濁度為5NTU時轉(zhuǎn)料);從原鹵到精鹵運行時間:16.0h。從現(xiàn)有的運行情況分析,運行時間都已有相應的縮短。分析其原因:(1)一期二級攪拌軸斷,平均每根修復的時間在10d左右。為了不影響生產(chǎn),反應周期縮短,一期的生產(chǎn)能力下降了1/3。針對上述情況,對攪拌進行了改造,對煙道氣的盤管和攪拌的電機底座由原來的硬連接改為軟連接,現(xiàn)運行情況良好,視使用情況,對其他兩個攪拌進行改造。(2)根據(jù)操作手冊,排泥時不需要啟動攪拌,一期6臺攪拌都是懸掛式的較節(jié)能。通過長期運行發(fā)現(xiàn),若無攪拌將泥漿攪動,泥排不清?,F(xiàn)對之進行加長改造,在改造期間,會影響一期凈化的1/3的使用效率。因為攪拌不好用于排泥,現(xiàn)在將排泥次數(shù)增加了,由原來的1次排泥改為3次。該法較正常排泥增加1h。

2清鹵的濁度

因現(xiàn)場在線檢測的pH計和濁度儀長期不用,現(xiàn)無相關的基礎數(shù)據(jù)可供參考。根據(jù)眼觀,發(fā)現(xiàn)其澄清不是很好,特別是石灰煙道氣二級清鹵。根據(jù)此現(xiàn)象,聯(lián)系了多個廠家對絮凝劑進行小試,尋找澄清效果更好的絮凝劑,并對絮凝劑的配料、輸送和沉降等過程進行深入判斷。

絮凝劑配制及使用中需要注意以下幾項。(1)配料桶最好不使用鐵制的儲桶[4],因為鐵離子會與絮凝劑反應;(2)配制的水要使用淡水,水溫低于40℃;最高不超過50℃,水溫太高會熱降解;(3)配料時,攪拌時間不宜過長,攪拌的轉(zhuǎn)速小于75r/min,絮凝劑溶解好后就應停止攪拌;(4)配制好的絮凝劑最長必須在72h內(nèi)用完;一般需在24h之內(nèi)用完;(5)絮凝劑泵最好使用隔膜式或容積式計量泵;(6)絮凝劑加入反應桶后,應該停止反應桶攪拌,攪拌不超過5min~10min;(7)沉降時間建議不低于4h。

需要進行改造。由4.2.1與現(xiàn)場情況比較,其中(1)、(2)、(5)、(7)是達不到要求的,需要進行相應的改造:①針對(1),需要對碳鋼桶進行防腐措施,以防鐵離子對其影響,在原來防腐油漆的基礎上再做一層。②針對(2),配制水需要增加淡水管道,現(xiàn)有的配制冷凝水的溫度在50℃左右,溫度過高,而且有時會含有鹽份。于2011-12-21安裝好淡水管道,水溫在29℃~35℃,電導率為50μS/cm~100μS/cm,屬于水質(zhì)較好的,符合配料要求。③針對(5),現(xiàn)使用的絮凝劑輸送泵,是離心式的,轉(zhuǎn)速較快,離心泵產(chǎn)生的強烈的機械剪切力,會使絮凝劑長鏈狀分子結(jié)構(gòu)大量斷裂,形成乳濁液,影響絮凝劑的使用效率,需重新選泵。④針對(7),現(xiàn)在沉降時間一般在2.5h~3.0h,時間較短,對沉降效果會有一定的影響。根據(jù)現(xiàn)在運行情況進行適度調(diào)整。攪拌改造已經(jīng)完成,已完全可以滿足4h的沉降時間。

絮凝劑小試結(jié)果。主要選用了北京、杭州和常州三家不同品種的絮凝劑進行了實驗。由小試結(jié)果表明,我們現(xiàn)在使用的絮凝劑還不是最佳方案,還是可以摸索和尋找更好的絮凝劑。已于2011-12-22開始使用杭州的絮凝劑產(chǎn)品進行大生產(chǎn)試用。從運行情況看,還是比較好的,清鹵清晰度較之前已有好轉(zhuǎn)。

3鹽泥厚度太高,影響到轉(zhuǎn)料

對一期懸掛式攪拌,距反應桶底部3.5m,反應桶排泥時,只能排清排泥管吸口處的泥,死角較多。若長期排不清,會影響反應桶的實際使用容積,而且轉(zhuǎn)料時會帶入部分鹽泥進入到后續(xù)系統(tǒng)中。且每次停車刷罐,靠人工清泥時間長,工作量大,影響環(huán)境。根據(jù)此情況,若改造成二期采用底軸的攪拌,槳葉在下面,完全可以解決此問題,但改造時間長,影響生產(chǎn);且原有的攪拌無可用之處,需要更換。根據(jù)與廠家聯(lián)系及現(xiàn)場情況,現(xiàn)采用的是在原有的攪拌上改造,將原有的軸加長2m。改造后除電流略有增加外,其它都比較好。泥易排盡,且不用分三次排泥,節(jié)約了反應周期,又減少了鹽泥轉(zhuǎn)入下一工序。

4過濾器

在2011-11-25~29二期刷罐和2011-12-10~11一期刷罐期間,對一期、二期過濾器進行了檢查。一期過濾器均正常,二期過濾器布袋破。二期過濾器破了9%的布袋。其布袋破會對后續(xù)制鹽車間有一定的影響,但因尚無檢測裝置,不便判斷。2011-12-12開始,每班都取精鹵測試、判斷,隨時跟蹤,嚴格防止破袋對后序制鹽的影響由圖可知,精制鹵水中的鈣鎂和過堿量基本穩(wěn)定,較圖3、圖4和圖6、圖7有了很大的改觀。通過初步摸索跟蹤及改造,鹵水清澈度有所好轉(zhuǎn),取得了一定的效果。

總之,鹵水凈化工藝掌握還不是很透徹,對其特性和運行條件等還需要進一步跟蹤和摸索,可能考慮得不是較全面,還需要深入研究,希望大家一起探討。(本文作者:趙營峰、李偉、郝劍波 單位:)