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煉鋼鐵合金上料系統(tǒng)卸料車的自動定位程序設(shè)計

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煉鋼鐵合金上料系統(tǒng)卸料車的自動定位程序設(shè)計

摘要:介紹了卸料系統(tǒng)的組成和工藝要求,卸料小車控制系統(tǒng)的設(shè)計目標(biāo)以及小車自動尋目標(biāo)倉控制邏輯的具體實現(xiàn),上位畫面的功能的實現(xiàn)。

關(guān)鍵詞:卸料車;自動定位;控制邏輯

1卸料系統(tǒng)的組成及工藝要求

鐵合金上料對于煉鋼工藝來講是個重要的崗位,由于煉鋼工藝RH爐、LF爐、轉(zhuǎn)爐在冶煉過程中都需要鐵合金原料,為了提高鐵合金上料崗位的工作效率,節(jié)約企業(yè)的建設(shè)成本及運行成本,現(xiàn)鐵合金上料系統(tǒng)同時給RH爐、LF爐、轉(zhuǎn)爐上料。該鐵合金上料系統(tǒng)包含RH1爐料倉20個料倉、LF爐料倉16個料倉,1號轉(zhuǎn)爐10個料倉、2號轉(zhuǎn)爐10個料倉,RH2料倉20個料倉,共76個料倉,76臺料位計。料倉分布在皮帶的兩側(cè),定義兩側(cè)的料倉分別為奇數(shù)倉和偶數(shù)倉。兩側(cè)料倉對正,所以兩側(cè)料倉可以采用一只限位對卸料車的定位。共38個料倉定位信號,2個極限位,為保證卸料車運行安全,設(shè)計2個極限位,極限位防止卸料車超出極限運行。該系統(tǒng)設(shè)計有一臺卸料車,一臺除塵移動風(fēng)槽,2條上料皮帶,卸料車載有一臺翻板機(jī),通過翻板機(jī)的左翻、右翻控制料流方向。

2卸料小車控制系統(tǒng)的設(shè)計目標(biāo)

卸料小車控制系統(tǒng)的設(shè)計初衷主要是提高崗位人員的作業(yè)環(huán)境,確保工作效率,嚴(yán)格系統(tǒng)在惡劣的環(huán)境實現(xiàn)對其進(jìn)行精確控制,保證上料工作的正常進(jìn)行。卸料車的控制模式有機(jī)旁、集中手動和集中自動,卸料車在機(jī)旁和集中手動模式下用于檢修及自動模式下出現(xiàn)故障的時候使用。由于料倉較多,而且位置較近,為了確保上料的準(zhǔn)確性,程序設(shè)計做這樣規(guī)定:移動小車前先選擇料倉,同時操作畫面上選中的料倉顯示對號,或者畫面設(shè)定目標(biāo)倉位。崗位操作人員在畫面上設(shè)定目標(biāo)倉位,集中自動模式下,點擊卸料車啟動后,先根據(jù)選擇料倉的奇數(shù)倉和偶數(shù)倉進(jìn)行運行,翻板到位以后翻板電機(jī)停止運行,卸料車根據(jù)所選料倉進(jìn)行前后移動,到達(dá)目標(biāo)倉位以后卸料車停止運行,給料機(jī)才可以給皮帶上料,從而給料倉上料,由于合金崗位的重要性,這樣避免了奇數(shù)倉和偶數(shù)倉上錯料,大大提高了上料的準(zhǔn)確性。翻板的控制模式也包括機(jī)旁、集中手動和集中自動,機(jī)旁和集中自動是在檢修或者自動模式下出故障時才應(yīng)用的。在卸料車自動模式下,翻板自動切換到自動模式,以便于連鎖啟動。

3小車自動尋目標(biāo)倉位置控制邏輯的具體實現(xiàn)

以皮帶北側(cè)38個奇數(shù)倉為例,定義奇數(shù)倉控制邏輯的位置代碼為101-138,定義偶數(shù)倉控制邏輯的代碼為201-238,程序中做以下處理,選擇奇數(shù)倉時將數(shù)字減100后將值傳送給實際位置,選擇偶數(shù)倉時將數(shù)字減去200后將值傳送至實際位置寄存器。而實際位置則一一對應(yīng)著每一個數(shù)字1-38,這樣可以比較實際位置代碼和設(shè)定位置代碼的大小從而判斷小車是前行還是后退。當(dāng)實際位置代碼和設(shè)定位置代碼相等的時候小車就停止運行,由于小車有抱閘以及小車在運行過程中還拖動這移動風(fēng)槽,需要較大的力小車才可以行走,小車的停止位置是及時準(zhǔn)確的。翻板的控制則是通過判斷設(shè)定位置是大于200還是小于200的判斷,大于200則翻板右翻,小于200翻板左翻。當(dāng)翻板翻轉(zhuǎn)到位時,翻板電機(jī)停止運行。在機(jī)旁或者集中手動模式下,為了便于卸料車限位的調(diào)試,使卸料車每到一個料倉位置即停車,即單步停車。上位畫面也可以解除此功能,從而實現(xiàn)卸料車的前進(jìn)和后腿。但是無論是機(jī)旁模式、集中手動還是集中自動,卸料車都無法超越首極限和極限位。到達(dá)首極限和極限位以后,程序中做位置鎖存,卸料車不能前行,只能后退,通過后退將位置鎖存信號清0。

4卸料小車控制系統(tǒng)上位畫面的功能實現(xiàn)

集中自動模式下,可以通過點擊料倉從而實現(xiàn)對料倉的選擇,選擇料倉后畫面顯示對號。也可以通過畫面進(jìn)行設(shè)定料倉,輸入數(shù)字為101-138、201-238,超限時候提示輸入錯誤。自動模式下可以實現(xiàn)料倉的自動尋倉,在尋倉過程中也可以手動干預(yù)停止運行,再次啟動時點擊啟動按鈕即可,卸料車運行過程中有運行指示,每到一個料倉畫面顯示即時的限位信號。在集中手動模式下,點擊料倉時,設(shè)定標(biāo)志無任何反應(yīng),點擊卸料車啟動時,小車可以前進(jìn)或后退。畫面有單步停車解除按鈕,點擊后,卸料車不再沒到一個倉停止。畫面設(shè)有操作記錄功能,每個按鈕的動作及料倉選擇具有記錄功能,這樣大大提高崗位操作人員的負(fù)責(zé)任性。料倉料位也設(shè)有料位的高低報警,低報警料位顯示紅色并閃爍,正常料位值顯示綠色,高高報警顯示黃色并閃爍。

5結(jié)語

本系統(tǒng)采用施耐德PLC,編程軟件采用unitypro,上位采用citect?,F(xiàn)場利用限位實現(xiàn)卸料車的位置的控制,設(shè)備簡單,成本低,維護(hù)方便。煉鋼系統(tǒng)自運行以來,料車位置得到了準(zhǔn)確定位,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,方便使用,滿足工藝要求。

參考文獻(xiàn)

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[3]王仁祥編著.常用低壓電器原理極其控制技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2012.

作者:李忠 單位:山信軟件股份有限公司