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斜溝煤礦選煤廠主再洗竄介原因及措施

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斜溝煤礦選煤廠主再洗竄介原因及措施

摘要:斜溝煤礦選煤廠末煤系統(tǒng)主再洗竄介問題較為嚴重,影響產(chǎn)品質(zhì)量,甚至導致停產(chǎn);通過對該廠生產(chǎn)工藝分析和現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),導致竄介的主要原因是脫介篩篩縫堵塞和主洗系統(tǒng)脫介固定篩安裝角度不合適;針對原因實施了調(diào)整主洗系統(tǒng)脫介固定篩篩面角度、加裝主再洗回流管路等技術改造措施,解決了主再洗竄介問題,提升了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性,同時節(jié)約成本,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

關鍵詞:選煤廠;介質(zhì)平衡;主再洗竄介;再洗回流;解決措施;效果

1概述

隨著煤炭資源的不斷深入開采,優(yōu)質(zhì)易選煤炭儲量日趨減少,現(xiàn)階段開采的煤炭質(zhì)量相對變差,給分選作業(yè)帶來很大困難。重介選煤工藝憑其分選下限低、分選效率高、對煤質(zhì)量變化適應性強等優(yōu)點,在選煤行業(yè)占據(jù)極其重要的地位,目前在國際上重介選煤占比高達70%以上。重介選煤是原煤在重介質(zhì)懸浮液中根據(jù)物料密度差異進行分選的一種選煤方法,因此重介系統(tǒng)的介質(zhì)平衡和合格懸浮液的穩(wěn)定性對分選效果和效率起著決定性作用。斜溝煤礦選煤廠是一座現(xiàn)代化千萬噸級煉焦煤選煤廠,隸屬于山西西山晉興能源有限責任公司,位于山西省興縣縣城北50km處嵐漪河兩側,年設計處理原煤15.0Mt。該廠采用全重介分選工藝,主要洗選工藝為:150~50mm塊煤采用重介淺槽排矸,溢流為塊精煤,脫介后經(jīng)轉載膠帶機進入洗混煤產(chǎn)品倉;小于50mm末原煤經(jīng)1.2mm脫泥后進入主洗混料桶,然后進入主洗旋流器排矸,尾礦產(chǎn)品脫介后進入矸石倉,溢流脫介后進入再洗混料桶,然后經(jīng)再洗旋流器分選得到末精煤和末中煤2種產(chǎn)品,脫介后進入各自儲運系統(tǒng);小于1.2mm末原煤經(jīng)過TCS智能分選機分選,精礦產(chǎn)品進入洗混煤系統(tǒng),煤泥經(jīng)過沉降脫水離心機、快開式隔膜壓濾機等脫水回收摻入洗混煤。因本文論述只涉及小于50mm末煤主再洗系統(tǒng),所以工藝流程簡圖只展示末煤系統(tǒng)(如圖1)。

2主再洗介質(zhì)系統(tǒng)存在的問題

在重介選煤中,重介懸浮液密度決定產(chǎn)品分選密度,直接影響產(chǎn)品產(chǎn)率和產(chǎn)品指標,所以對產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益均有重要影響。該廠采用介質(zhì)回收系統(tǒng)為:旋流器溢流脫介篩下的合格介質(zhì),絕大部分與底流脫介篩的合格介質(zhì)一起返回到合格介質(zhì)桶,繼續(xù)循環(huán)使用;經(jīng)脫介篩稀介段噴水脫介后的篩下懸浮液進入稀介質(zhì)桶,經(jīng)泵打到磁選機磁選回收,磁選精礦返回到合格介質(zhì)桶中,磁選尾礦進入煤泥水系統(tǒng)。但是,在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),經(jīng)常會有主洗系統(tǒng)合格介質(zhì)桶位迅速下降,再洗系統(tǒng)密度急劇升高,同時桶位上漲的現(xiàn)象發(fā)生,由于主再洗重介懸浮液密度不同,主洗密度高于再洗,因此再洗系統(tǒng)中精煤質(zhì)量難以保證,影響經(jīng)濟效益,同時主洗系統(tǒng)合格介質(zhì)通液位偏低,原煤處理量下降,甚至有混料管堵塞的事故發(fā)生。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)研和集控室數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)分析判斷,此現(xiàn)象的發(fā)生是因為主洗系統(tǒng)重介懸浮液竄入再洗系統(tǒng)所導致的,致使主再洗重介系統(tǒng)不平衡,局部工作流程示意如圖2所示。

3竄介問題的原因分析

通過對井下原煤煤質(zhì)的檢查和現(xiàn)場生產(chǎn)狀況的觀察分析,發(fā)現(xiàn)主要有以下2個因素:(1)脫介篩篩縫堵塞嚴重。由于井下開采設備的原因,導致入洗原煤帶有較多絲狀物質(zhì),脫介篩篩板篩縫極易堵塞,物料流經(jīng)固定篩篩面時脫介效果不理想,致使主洗溢流帶有大量合格介質(zhì)懸浮液進入再洗混料桶,然后混入到再洗系統(tǒng)。(2)合格介質(zhì)段固定篩安裝角度不合適?,F(xiàn)場觀察主洗旋流器溢流段脫介固定篩板脫介情況發(fā)現(xiàn),由于旋流器壓力較大(達到210kPa),物料在流經(jīng)篩面時速度過快,合格介質(zhì)懸浮液得不到有效透篩就直接進入振動篩段,嚴重影響物料脫介;同時,在現(xiàn)場勘查后得知,固定篩篩面與水平線夾角為30°,查閱相關資料和根據(jù)現(xiàn)場實際情況得出結論,固定篩篩面角度偏大,坡度過于陡峭,影響物料脫介。

4解決措施

(1)要解決脫介篩篩縫堵塞問題,首先要從源頭開始治理,同原料煤生產(chǎn)單位協(xié)調(diào),避免絲狀物進入系統(tǒng),同時提高準備車間除雜作業(yè)標準,嚴格剔除原煤中的纖維等絲狀物質(zhì);另外每天白班停車以后加強篩板巡檢,有堵塞情況及時更換,將更換下的篩板,用高壓清洗機進行噴淋清理,為下次篩板更換做好準備。(2)針對篩面角度偏高問題,車間技術人員通過反復論證和試驗,調(diào)整固定篩軌座,由原來的30°調(diào)整為5°,既保證了物料能夠緩慢流經(jīng)篩面,提高了合格介質(zhì)懸浮液透篩率,也保證了物料在篩面不堆積,緩慢有序流入下一脫介環(huán)節(jié)。(3)為了能夠及時、快速、準確處理主再洗系統(tǒng)竄介問題,又在再洗系統(tǒng)合格介質(zhì)懸浮液入料管和主洗系統(tǒng)稀介桶之間加裝1根管路,以便再洗系統(tǒng)高密度合格介質(zhì)懸浮液回流到主洗稀介系統(tǒng),再通過磁選機磁選后回收循環(huán)利用,同時安裝電控閘板閥,并接入集控系統(tǒng),達到現(xiàn)場/集控雙控制功能。安裝以后一旦發(fā)生竄介現(xiàn)象,即可通過回流管回流迅速調(diào)整平衡主再洗介質(zhì)系統(tǒng),如圖3所示。

5實施效果

通過上述措施的有效實施,基本解決了主再洗介質(zhì)不平衡問題,以往出現(xiàn)桶位、密度失衡現(xiàn)象需要大約1h甚至更長,來平衡介質(zhì)密控系統(tǒng),改造后只需10min即可達到重新平衡穩(wěn)定,密度、桶位重新滿足生產(chǎn)要求。在以往調(diào)整過程中,單套系統(tǒng)需要每班添加至少5t磁鐵礦粉以提升主洗系統(tǒng)的密度和桶位,該廠共有3套平行系統(tǒng),共計15t。改造以后基本不再需要因為竄介而導致系統(tǒng)添加磁鐵礦粉,同時不需要降低小時帶煤量調(diào)整密控系統(tǒng),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性相應提高。本次改造人工費、材料費等共計3.5萬元,按該廠目前生產(chǎn)狀況,每月30個生產(chǎn)班,改造后每班可節(jié)約磁鐵礦粉15t,則每月節(jié)省磁鐵礦粉30×15=450t,按照目前磁鐵礦粉單價800元/t計算,每月可節(jié)省磁鐵礦粉費用450t×800元/t=36萬元,改造費用一次性投入,效果長期有效,帶來的經(jīng)濟效益很可觀。

6結語

末煤主再洗選煤工藝在重介選煤中較為常見,重介懸浮液密控系統(tǒng)是決定產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素之一。本次改造工序簡單、施工便捷,基本解決了因主再洗竄介而導致密控系統(tǒng)失衡問題,保證了生產(chǎn)連續(xù)性、提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性,同時降低介耗、節(jié)約成本,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

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作者:方瑞新 單位:西山晉興能源公司