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巖巷掘運(yùn)噴一體化快速施工技術(shù)探究

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巖巷掘運(yùn)噴一體化快速施工技術(shù)探究

摘要:以草垛溝煤業(yè)8101回風(fēng)巷為研究對(duì)象,進(jìn)行了大斷面巖巷掘運(yùn)噴一體化快速施工技術(shù)與裝備研究。從優(yōu)化支護(hù)參數(shù)、改進(jìn)施工工藝、采用新型施工設(shè)備等方面實(shí)現(xiàn)掘運(yùn)噴一體化高效平行作業(yè)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明,該技術(shù)與裝備提高了巖巷掘進(jìn)效率、縮減了掘進(jìn)成本,取得顯著應(yīng)用成效。

關(guān)鍵詞:掘運(yùn)噴一體化中深孔爆破注漿錨索

18101工作面概況

山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)左云草垛溝煤業(yè)行政區(qū)劃隸屬于大同市左云縣雀兒山鎮(zhèn),位于大同煤田西北部,礦區(qū)總面積10.1028km2,可采儲(chǔ)量1910.37萬t,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力60萬t/年,主采5號(hào)、8號(hào)、11號(hào)、14號(hào)煤層。草垛溝煤業(yè)8101工作面回風(fēng)巷設(shè)計(jì)長(zhǎng)度1650m,3‰下山施工,巷道采用錨網(wǎng)噴聯(lián)合支護(hù),巷道斷面為半圓拱形。巷道斷面毛寬4.76m、毛高3.88m,掘進(jìn)斷面面積為16.24m2;斷面凈寬4.6m、凈高3.8m,凈斷面面積為15.21m2。該巷道建成后擔(dān)負(fù)著8101工作面開采運(yùn)輸、通風(fēng)、人員行走等任務(wù)。草垛溝煤業(yè)巖巷掘進(jìn)工程量年均需達(dá)3000m以上,掘進(jìn)速度的快慢直接影響到8101工作面的投產(chǎn)以及煤礦的長(zhǎng)遠(yuǎn)接續(xù)。而由于隊(duì)伍老化自然減員、裝備水平和施工工藝相對(duì)落后,巖巷掘進(jìn)月進(jìn)尺長(zhǎng)期徘徊在60~80m之間,因此加快巖巷掘進(jìn)速度對(duì)草垛溝煤業(yè)完成開拓任務(wù)、持續(xù)保持礦井采掘工作和安全健康發(fā)展具有重要意義。以8101工作面回風(fēng)巷為研究對(duì)象,進(jìn)行了大斷面巖巷掘運(yùn)噴一體化快速掘進(jìn)技術(shù)與裝備的研究。

2大斷面巖巷掘運(yùn)噴一體化快速掘進(jìn)技術(shù)與裝備研究方案

針對(duì)8101工作面回風(fēng)巷的施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)況,主要從優(yōu)化支護(hù)參數(shù)、改進(jìn)施工工藝、采用新型施工設(shè)備等方面,實(shí)現(xiàn)掘運(yùn)噴一體化高效平行作業(yè),提高巖巷掘進(jìn)效率。

2.1優(yōu)化支護(hù)參數(shù),提高支護(hù)效果

根據(jù)8101回風(fēng)巷道巖石的特點(diǎn),針對(duì)性地進(jìn)行支護(hù)設(shè)計(jì)修正,將原設(shè)計(jì)排距0.8m增加到1.0m;鑒于錨網(wǎng)索主動(dòng)支護(hù)的原理和作用,噴混凝土支護(hù)的被動(dòng)支護(hù)效果大大弱化,將噴漿厚度由原來的100~120mm降低到80mm,以密閉網(wǎng)片為準(zhǔn)。通過支護(hù)參數(shù)優(yōu)化提高掘進(jìn)效率。2.1.1根據(jù)懸吊理論計(jì)算錨桿參數(shù)。錨桿長(zhǎng)度L按式(1)計(jì)算:L=KH+L1+L2.(1)式中:K為軟弱巖層變化的安全系數(shù),取1.5;H為軟巖層厚度或冒落拱高度,取0.9m;L1為錨桿嵌入穩(wěn)定巖層的深度,取0.6m;L2為錨桿在巷道外外露長(zhǎng)度,取0.12m。將相關(guān)數(shù)據(jù)代入式(1)計(jì)算得:L=2.07m。錨桿間距D按式(2)計(jì)算:D≤QKHγ■.(2)式中:Q為設(shè)計(jì)的錨桿錨固力,取130kN;γ為上覆巖層平均重力密度,取25kN/m。將相關(guān)數(shù)據(jù)代入式(2)計(jì)算得:D=1.7m。錨桿排距M按式(3)計(jì)算:M=nQ2Kγab.(3)式中:n為每排錨桿根數(shù),取9;a為巷道掘進(jìn)寬度的一半,取2.35m;b為潛在冒落拱高度,取3.5m。將相關(guān)數(shù)據(jù)代入式(3)計(jì)算得:M=1.4m。2.1.2根據(jù)加固拱理論計(jì)算錨桿參數(shù)。錨桿長(zhǎng)度L'按式(4)計(jì)算:L'=N×(1.1+B10).(4)式中:N為圍巖穩(wěn)定性系數(shù),取1.1;B為巷道跨度,取4.5m。將相關(guān)數(shù)據(jù)代入式(4)計(jì)算得:L'=1.73m。結(jié)合以往的施工經(jīng)驗(yàn)和工程類比,錨桿長(zhǎng)度取L'=2m,錨桿間距D'≤0.5L'=1.0m。2.1.3結(jié)合經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)確定優(yōu)化參數(shù)。根據(jù)以上兩種理論計(jì)算的錨桿支護(hù)參數(shù),結(jié)合以往施工經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),將錨桿間排距由原來的0.8m×0.8m優(yōu)化為1.0m×1.0m,錨桿長(zhǎng)度取2.2m。2.1.4注漿錨索補(bǔ)強(qiáng)頂板。施工期間遇特殊地段如斷層、裂隙發(fā)育等條件變化時(shí),可以后期補(bǔ)打注漿錨索以補(bǔ)強(qiáng)頂板支護(hù)。采用SKZ221/1670、長(zhǎng)度7.2m注漿錨索,間排距為2000mm、3000mm,預(yù)緊力80~100kN。注漿錨索中空設(shè)計(jì),使錨索實(shí)現(xiàn)了注漿管的功能,避免了傳統(tǒng)施工工藝注漿管拔出時(shí)造成的砂漿流失;注漿飽滿,砂漿可以將錨索體全長(zhǎng)包裹錨固。掘進(jìn)期間距離迎頭5m范圍內(nèi)施工注漿錨索,實(shí)現(xiàn)錨注錨索與掘進(jìn)工作平行作業(yè)。

2.2采取中深孔光面爆破倒臺(tái)階施工法提高掘進(jìn)效率

由于巷道斷面較大,為減小一次爆破起爆藥量,降低爆破震動(dòng)危害,采用倒臺(tái)階法施工技術(shù),分次裝藥、連線和起爆。下臺(tái)階先起爆,爆破后的巖石,作為上臺(tái)階裝藥平臺(tái);形成良好的自由面,從而取得較好的爆破效果,提高爆破進(jìn)度[1]。1)炮孔直徑、炸藥直徑:巖巷鉆爆法施工中,炸藥是決定爆破效果的重要因素,包括炸藥類型、裝藥直徑。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,采用煤礦許用T320型水膠炸藥。2)炮孔深度:炮孔深度主要由巷道施工巖石性質(zhì)、巷道斷面大小、循環(huán)作業(yè)方式、鑿巖機(jī)鑿巖能力及職工操作技術(shù)水平等因素決定。鑿巖機(jī)釬子每增加1m炮眼,其鉆眼速度就下降4%~10%,且鉆眼深度越大,鉆眼速度就下降得越快,特別是當(dāng)炮眼深度超過2.5m左右時(shí),由于釬子質(zhì)量增加,首先克服釬子彈性變形的沖擊功增大,排粉難度增大;其次釬桿與巖壁間摩擦力增大能量消耗增加;再者人工拔針也相對(duì)較困難。綜上所述,炮孔深度取掏槽眼深2.3m左右、輔助眼及周邊眼深2.1m,循環(huán)進(jìn)尺2.0~2.1m能取得較好的爆破效果。3)掏槽方式:為了提高爆破效率,控制爆破作業(yè)時(shí)拋擲距離,防止崩壞設(shè)備,采取直眼掏槽的方式,具體做法是:為提高掏槽的爆破效果,在掏槽范圍內(nèi)打設(shè)2個(gè)眼孔,爆破期間不裝藥,形成自由面增加掏槽眼爆破效果,掏槽眼加深200mm。在保證良好堵塞的條件下,正向起爆炸藥產(chǎn)生的沖擊波和爆生氣體噴出較少,更多是向周圍破壞炮孔壁,安全可靠性高,因此采用正向裝藥。直眼掏槽可以實(shí)現(xiàn)多臺(tái)鉆機(jī)同時(shí)作業(yè)、深眼爆破,從而為提高掘進(jìn)速度提供了有利條件[2]。實(shí)踐表明,采用上述掏槽方式,掏槽效果較好,拘槽深度均達(dá)到了2m以上。采用中深孔光面爆破技術(shù),每班同時(shí)用3臺(tái)7655鑿巖機(jī),搭配2.4m長(zhǎng)鉆桿進(jìn)行打眼,實(shí)行分區(qū)定人、定位、定鉆、定時(shí)間、定數(shù)量,加大循環(huán)進(jìn)尺。以往采用淺眼爆破的炮眼深度為1.618m,循環(huán)進(jìn)尺約1.6m。中深孔爆破炮眼深度增加到2.1~2.3m,循環(huán)進(jìn)尺提高到2.0m,炮眼利用率由原來的75%提高到95%。

2.3采用調(diào)車盤配合

CTL-12/6型電機(jī)車快速出矸氣動(dòng)調(diào)車盤主要由調(diào)車盤本體、氣動(dòng)調(diào)車絞車、氣動(dòng)操縱臺(tái),空車推車氣缸(簡(jiǎn)稱短缸)和重車推車氣缸(簡(jiǎn)稱長(zhǎng)缸)等部分構(gòu)成。調(diào)車盤的最大推力可一次推動(dòng)30輛重礦車,CTL-12/6型電機(jī)車每鉤可以運(yùn)輸30輛礦車,與調(diào)車盤運(yùn)輸能力相匹配,傳統(tǒng)出矸效率為40車/h,調(diào)車盤配合電機(jī)車出矸效率為72車/h,采用調(diào)車盤配合電機(jī)車實(shí)現(xiàn)快速高效流水出矸,大大地提高了運(yùn)輸效率。實(shí)踐證明,使用調(diào)車盤空車在耙裝機(jī)漏料口下方的定位較為精準(zhǔn),杜絕了傳統(tǒng)的小絞車運(yùn)輸定位難的難題;使用調(diào)車盤節(jié)約施工人員,傳統(tǒng)對(duì)拉JD-1小絞車出矸作業(yè)需4~5人,而調(diào)車盤出矸只需要2人即可作業(yè),綜合裝巖效率提高1.5~2倍,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了出矸作業(yè)時(shí)耙裝機(jī)后無人化作業(yè),杜絕了用人工推車調(diào)車而發(fā)生的碰傷、砸傷等人身事故,改善了勞動(dòng)條件,提高了作業(yè)安全水平。2.4高效應(yīng)用遠(yuǎn)程噴漿機(jī)遠(yuǎn)程噴漿機(jī)由PYC6Z型混凝土噴射機(jī)與ZLD6LY型鏈斗式混凝土轉(zhuǎn)載機(jī)組成,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離自動(dòng)上料噴漿作業(yè),每1000m前移一次噴漿機(jī)。傳統(tǒng)的PC61-J型噴漿機(jī)每通一次耙裝機(jī)必須前移一次,一般緊跟粑裝機(jī)后尾,在噴漿作業(yè)時(shí)將耙裝機(jī)處的運(yùn)輸路線阻斷,無法實(shí)現(xiàn)出矸與噴漿平行作業(yè);使用遠(yuǎn)程噴漿機(jī)減少了前移噴漿機(jī)的次數(shù),同時(shí)傳統(tǒng)噴漿機(jī)需要4~5人配合人工上料,遠(yuǎn)程噴漿機(jī)只需要2~3人配合機(jī)械上料即可完成噴漿作業(yè),且5人可以實(shí)現(xiàn)噴漿與出矸平行作業(yè),縮短了巷道成巷的時(shí)間,降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度、節(jié)約了人員、提高了掘進(jìn)效率。

3應(yīng)用效果分析

巖巷掘運(yùn)噴一體化快速施工關(guān)鍵技術(shù)與裝備在8101回風(fēng)巷道進(jìn)行了成功運(yùn)用,通過實(shí)施中深孔直眼掏槽爆破、倒臺(tái)階施工、優(yōu)化支護(hù)參數(shù)、創(chuàng)新注漿錨索支護(hù)、構(gòu)建快速出矸作業(yè)線和高效噴漿作業(yè)線,保證了支護(hù)質(zhì)量,提高了單進(jìn)水平。成功自主研發(fā)應(yīng)用粑矸機(jī)快速出矸作業(yè)線,實(shí)現(xiàn)出矸連續(xù)化,不僅使出矸效率提高87%,而且規(guī)避了以往采用電瓶車或小絞車倒車所帶來的安全隱患,實(shí)現(xiàn)了耙裝機(jī)后無人化作業(yè)。成功應(yīng)用YC6Z型液壓轉(zhuǎn)子式混凝土遠(yuǎn)距離噴漿機(jī)、ZLD6L-Y型鏈斗式混凝土轉(zhuǎn)載機(jī)(上料機(jī)器人)、LG600-100K螺桿式混凝土攪拌器(拌料機(jī)器人),實(shí)現(xiàn)了噴漿料遠(yuǎn)距離輸送及配料、上料自動(dòng)化,實(shí)現(xiàn)了少人化作業(yè)。綜上,每個(gè)正規(guī)循環(huán)時(shí)間由原來的8.05h減少為7.10h,確保每個(gè)掘進(jìn)小班均能順利完成一個(gè)正規(guī)循環(huán),縮短了作業(yè)時(shí)間,人均月進(jìn)尺達(dá)到2.4m,掘進(jìn)工效提高53%,單進(jìn)水平由從原來的月進(jìn)60~80m提高至現(xiàn)在的月進(jìn)120~160m,巖巷掘進(jìn)成本由原1.98萬元/m降低至1.1623萬元/m,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

參考文獻(xiàn)

[1]鄭群,楊勇剛,曹海山,等.煤巷掘探鉆抽運(yùn)一體化作業(yè)線研究及應(yīng)用[Z].2020-11-28.

[2]曹靖云.井下鉆、掘、運(yùn)設(shè)備一體化改造在煤礦中的應(yīng)用[J].中州煤炭,2014(12):78-80.

作者:張利兵 單位:山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)左云草垛溝煤業(yè)有限公