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選煤廠運煤系統監(jiān)控安裝探究

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選煤廠運煤系統監(jiān)控安裝探究

摘要:王莊煤業(yè)選煤廠運煤系統由于設備陳舊,不僅存在安全隱患,而且工人勞動強度高、用人效率低?,F結合該選煤廠生產實際,對選煤廠運煤系統進行改造,改造后的設備由運煤視頻監(jiān)控系統、運煤集中控制系統及主控制室的建設組成。運煤集中控制系統的應用,有效緩解了王莊煤業(yè)選煤廠目前的用工壓力,降低了用工成本,提高了員工的勞動效率。

關鍵詞:選煤廠;運煤系統;電控集中控制;改造

引言

王莊煤業(yè)有限責任公司選煤廠為礦井型選煤廠,該選煤廠運煤系統已開采運行多年,當前仍采用傳統的“工人+信號鈴”老舊方式進行信號傳遞。從多年的運行情況來看,安全性和可靠性都較差,成為影響選煤廠工作效率的主要因素。在公司的建議下,為提高選煤廠自動化程度和車間生產效率,對該選煤廠運煤系統進行了監(jiān)控安裝及電控集中控制改造研究。

1工程概況

山西省長治縣王莊煤業(yè)有限責任公司位于長治縣蔭城鎮(zhèn)西陜村。礦井始建于1964年,礦井井田面積16.68km2,地質儲量1.8億t,現主要開采3號煤層,煤層平均厚度5.17m,煤層傾角2°~7°。王莊煤業(yè)公司生產能力:240萬t/年;開拓方式:斜井開拓;井筒數量:4個;開采水平:+980m;采煤工藝:綜采;瓦斯等級:低瓦斯;水文地質類型:中等;自燃傾向性:不易自然。山西長治王莊煤業(yè)有限責任公司選煤廠為礦井型選煤廠,處理能力為240萬t/年。該選煤廠2007年開始籌建,投入運行是在2008年,洗煤廠運煤系統已運行十余年,運煤設備都配置有人工崗位,使用信號鈴進行聯系。從以往的情況來看,該運輸系統的管理模式安全性不高,對崗位工作人員的能力要求非常高,因此多次發(fā)生機電運輸事故,給選煤廠造成嚴重的財產損失,同時也影響到選煤廠的生產效率。針對這一情況,根據公司要求,結合選煤廠運煤系統的現狀,必須對選煤廠運煤監(jiān)控系統及集中控制進行改造。改造主要是從運輸系統的監(jiān)控系統和集中控制系統兩大方面進行,主要有煤料運輸視頻監(jiān)控系統的建設、煤料運輸集中控制系統的建設,主控制室的建設三部分組成。系統運行后可以有效的提高選煤廠運輸系統的安全性和可靠性。

2運煤系統監(jiān)控系統建設方案分析

2.1監(jiān)控方案分析

根據王莊煤業(yè)及選煤廠各生產車間煤料運行情況及監(jiān)控集中控制室的設置位置,廠區(qū)集中控制室與運煤系統各監(jiān)控點的直線距離最遠不超過350m,針對這一情況確定監(jiān)控系統安裝方案為:以太網傳輸方式要求各監(jiān)控點的光纖設備提供以太網接口,以便于監(jiān)控點的圖像經Gloview網絡視頻服務器通過以太網接口上傳至監(jiān)控中心。該方案運行較為穩(wěn)定,設備日常維護量小。采用大華DAHUA高清(400萬像素)超寬動態(tài)紅外(H.265)網絡攝像機進行視頻信號的采集;當信號通過網線路傳統至交換機后,選用光纖將信號傳輸至集中控制室的32路監(jiān)控主機上,再將32路監(jiān)控圖像進行編排后在在大屏上進行圖像顯示,接入的圖像拼接控制器的視頻信號可以進行任意編排,并進行相應顯示。采用46寸DID工業(yè)級液晶顯示器拼接大屏,該產品是針對拼接視頻墻而研發(fā)的超窄邊拼接監(jiān)視器,具有較好的散熱功能和圖像清晰穩(wěn)定功能。王莊煤業(yè)選煤廠運煤系統監(jiān)控監(jiān)控方案情況如下頁圖1所示[1]。

2.2監(jiān)控點的布置

針對選煤廠的整體布置情況,對運煤系統的16個位置進行了視頻監(jiān)視點的布置,主要有以下:原煤封閉式煤場下給煤機位置處,返煤暗道皮帶機中部位置處,返煤暗道皮帶機頭部位置處,201原煤皮帶機尾落煤點位置處,201原煤皮帶機頭部位置處,203振動篩位置處,301皮帶機尾部落煤點位置處,301皮帶機中部皮帶配重間位置處,301皮帶機頭部位置處,702皮帶機尾部位置處,702皮帶機頭位置處,730皮帶機尾部位置處,730皮帶機頭位置處(精煤倉),751地銷裝車皮帶機頭位置處,751地銷裝車皮帶機尾位置處,地銷煤場裝煤點位置處[2]。

2.3功能分析

1)圖像攝取功能???4h對運煤系統視頻監(jiān)控范圍內的運行情況進行高清監(jiān)控,能有效地保證運煤系統安全穩(wěn)定高效運轉。2)錄像功能。單路和多路圖像信號同步錄入,本地能保存60d的錄像時間,能對所有文件進行備份。3)圖像檢索功能。對錄像能方便檢索回放,可指定某個時間段任意回放,對某些時段內生生的特殊情況,可以將其鎖定并進行備份,避免覆蓋。4)移動幀測報警錄像。自動檢測器監(jiān)控圖像框內物體的明顯移動并且其動作范圍超出限定值之后觸發(fā)報警[3]。

3運煤設備集中控制系統改造方案

3.1運煤系統設備分析

本次選煤廠運煤監(jiān)控系統改造設計到以下8臺設備,主要有:給煤機、返煤暗道皮帶機、201原煤皮帶機、203振動篩、301皮帶機、702皮帶機、730皮帶機、750皮帶機。

3.2集中控制系統方案

選煤廠運煤系統采用繼電聯鎖遠近控制方案,將運煤系統運行的8臺設備啟動按鈕全部都并聯到選煤廠主控制室內,停止按鈕全部串聯到主控制室內,這種設計方案就可以實現8臺設備的遠控啟動和停止。運煤設備均由主控制室提供220V電源,啟動線包與以往使用設備使用的啟動線包保持電壓等級相同,使用2根KVV-20×1.5mm的銅芯控制電纜,距離350m處的設備壓降15V左右。4效益分析1)改造前運煤系統的用工成本。該選煤廠運煤系統改造前以往需配置工作人員22名,每人每年按4萬元計算,人員用工成本共需約88萬元左右。2)運煤系統改造的投入和改造后用工成本。本次運煤系統改造中,監(jiān)控系統及集中控制系統設備采購投入約20萬元,集中控制室的建設及設備的安裝調試費用約5萬元,共需25萬元。改造后運煤系統采用的兩班制,每班班長1人,主控制室開皮帶1人,需要4人;運煤線路上定時巡查及打掃衛(wèi)生每班3人,另抵輪休1人,需要8人;兩班合計用工12人每人每年按4萬元計算,人員用工成本共需約48萬元左右。3)對比分析。改造后,選煤廠運煤系統用工成本每年約節(jié)約40萬元,系統改造完成運行及原有崗位人員分流后,投入成本在9個月左右可收回投入,并長期發(fā)揮經濟效益。選煤廠運煤系統監(jiān)控安裝及電控集中控制改造完成后,運煤系統的安全性和可靠性大幅度提高,有效提高了煤料的運輸效率。

參考文獻

[1]王琳.傳感器在帶式輸送機保護控制系統中的應用[J].能源技術與管理,2018,43(1):119-120;130.

[2]李志琛,李民強.平煤八礦選煤廠外來煤運輸控制系統的設計與應用[J].選煤技術,2017(4):75-78;82.

[3]余志強,金永功.山西平朔安家?guī)X礦選煤廠控制系統評價[J].選煤技術,2001(5):48-49.

作者:肖露露 單位:山西長治王莊煤業(yè)有限責任公司