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設(shè)備改造論文:半再生重整設(shè)備改造思考

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設(shè)備改造論文:半再生重整設(shè)備改造思考

本文作者:吳振華、陳建祥、盧秋旭 單位:中國石油化工股份有限公司塔河分公司

將有4個筋板吊耳相連的扇形板在弧形方向增加筋條,以增強扇形板的強度,避免在拆裝過程中產(chǎn)生變形。將填料函弧形板的螺栓緊固,而將4個筋板吊耳相連的扇形板處螺栓拆除,或在中心管罩帽各部件安裝時按正確順序,從與器壁焊接的4個筋板吊耳相連的扇形板開始組裝,然后將中心管罩帽填料函弧形板的緊固螺栓松開,不用帶緊,保證中心管可以自由伸縮;安裝時中心管罩帽的所有密封部位都要壓緊密封板,保證油氣完全從器壁的扇形筒流出。

第二次跑劑分析及措施

2009年5月重整催化劑發(fā)生跑劑,造成裝置緊急停工處理。

1催化劑跑損原因

第三反應(yīng)器催化劑跑損主要是扇形板與扇形筒之間的空隙和反應(yīng)器溫度計套管密封點。四反催化劑跑損的主要部位是扇形板與扇形筒之間的空隙。此次催化劑跑損的主要原因有:(1)第三、第四反應(yīng)器設(shè)計缺陷,造成催化劑跑劑。第三、第四反應(yīng)器采用新開發(fā)的新型離心式徑向反應(yīng)器(上進上出),由于物料流向是從中心管至扇形筒,扇形板受到向上的壓力,隨著裝置負荷增加扇形板受壓壓力升高,裙板與扇形筒之間的密封催化劑和瓷球會被帶出,造成催化劑跑損;(2)裝置加工負荷過大,反應(yīng)器氣速過大,造成催化劑跑損。由于裝置開工不久,三、四反催化劑沒有及時沉降,床層較松動,而裝置負荷提升過快,催化劑床層在氣量大、氣速高的情況下造成催化劑床層松動,催化劑頂部密封瓷球進入到催化劑最松動的中心管四周,隨著密封瓷球的減少催化劑跑損量隨之增加。

2采取措施

2009年6月,塔河分公司與中石化洛陽工程有限公司、上海華東理工大學(xué)分析討論認為,該重整反應(yīng)器結(jié)構(gòu)從理論上和經(jīng)濟上是合理的,在多套裝置上也得到了成功應(yīng)用,但由于該裝置規(guī)模小,循環(huán)氫壓縮機為電動往復(fù)式,并且在電力系統(tǒng)不穩(wěn)定的情況下,容易引起催化劑床層波動,導(dǎo)致跑劑,需要針對裝置小的情況進行局部改進。2012年3月將第三、四反應(yīng)器進出口流程由改造前的油氣自中心管進、扇形筒出變?yōu)橛蜌夥謩e自三、四反應(yīng)器上部入口進入,經(jīng)扇形筒向心穿過催化劑床層進入中心管,然后向上流出反應(yīng)器,并對反應(yīng)器內(nèi)部的中心管部分、扇形板等進行更換,同時在反應(yīng)器入口增加分配器。另外在扇形筒上方,面向催化劑一側(cè)增加一個側(cè)面開口,以減少氣體流通阻力。三、四反改造結(jié)束后該公司對重整裝置組織了技術(shù)標定。結(jié)果表明,重整系統(tǒng)在接近滿負荷工況下,催化劑運行良好,重整生成油辛烷值(RON)達到92.3,重整生成油芳烴質(zhì)量分數(shù)達到54%,達到出廠汽油質(zhì)量調(diào)合要求。

操作優(yōu)化建議

(1)裝置在檢修后開工初期,加工負荷不宜過大,提量速度不宜過快,因為檢修后反應(yīng)器內(nèi)剛裝填的催化劑還沒有及時沉降,床層不緊實,而裝置負荷提升過大、過快,反應(yīng)器氣速過大,容易造成密封催化劑松動,從而導(dǎo)致催化劑跑損;

(2)裝置在日常操作中,提降負荷、提降溫、及氫油比調(diào)整時,盡量小幅度,多次調(diào)節(jié),不要一步到位,避免人為波動,而造成反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件損壞,從而引發(fā)跑劑;

(3)加強對循環(huán)壓縮機的管理,定期切換試機,保證備用機處于良好狀態(tài),另外將運行機盡量切換到比較穩(wěn)定的電路上,防止裝置發(fā)生晃停電時,造成循環(huán)氫大幅波動,從而引發(fā)跑劑。