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摘要:冷柜生產(chǎn)企業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn),實(shí)際生產(chǎn)中M公司生產(chǎn)線平衡率低瓶頸工序問(wèn)題突出。因此,以M公司冷柜生產(chǎn)線為研究對(duì)象,通過(guò)IE方法確定影響產(chǎn)線平衡的因素并利用5W1H、ECRS、雙手作業(yè)法對(duì)操作復(fù)雜的瓶頸工序進(jìn)行針對(duì)性分析并優(yōu)化,利用MOD法進(jìn)行改進(jìn)后時(shí)間的計(jì)算。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)利用IE相關(guān)理論實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線平衡的優(yōu)化。
關(guān)鍵詞:工業(yè)工程;產(chǎn)線平衡;優(yōu)化
1背景概述
隨著時(shí)代的進(jìn)步和科技的迅速發(fā)展,人們食品安全意識(shí)提升,冷柜行業(yè)迎來(lái)新發(fā)展,冷柜的銷量逐年升高[1]。M公司是一家多功能多品種白色家電制造公司,隨著環(huán)境及市場(chǎng)需求快速變化,冷柜生產(chǎn)企業(yè)面臨相當(dāng)多的挑戰(zhàn),如產(chǎn)品更新速度加快、物料供應(yīng)、人工成本上升等。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的形勢(shì)下,如何實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線高效運(yùn)轉(zhuǎn)、減少人力物力和財(cái)力的浪費(fèi)、提高生產(chǎn)效率成為各企業(yè)急需解決的課題。在冷柜的實(shí)際生產(chǎn)中,M公司面臨諸多問(wèn)題,如:工位布置及作業(yè)分工不合理,瓶頸工序影響生產(chǎn)線的整體效率、動(dòng)作的浪費(fèi),生產(chǎn)線生產(chǎn)過(guò)剩造成的庫(kù)存浪費(fèi)。因此,M公司亟須對(duì)現(xiàn)行生產(chǎn)線問(wèn)題進(jìn)行分析,找出影響產(chǎn)線平衡的因素[2],盡量使各工位的作業(yè)時(shí)間趨于一致,減少工時(shí)損失,提高設(shè)備和人工利用率,并通過(guò)動(dòng)作優(yōu)化減少工人的疲勞強(qiáng)度,提高生產(chǎn)效率及產(chǎn)線平衡率,以達(dá)到整體狀態(tài)的最優(yōu)和平衡。
2現(xiàn)狀分析
在M公司的冷柜生產(chǎn)的流程中,冷柜生產(chǎn)流程有44道工序,為管理方便劃分為發(fā)泡、總裝和檢測(cè)、包裝四部分。通過(guò)實(shí)地觀察與分析,發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)線存在部分工序堆積嚴(yán)重、工作環(huán)境臟亂等問(wèn)題。根據(jù)該產(chǎn)線的生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)算生產(chǎn)節(jié)拍為37秒,此時(shí)產(chǎn)線平衡率為49.89%。統(tǒng)計(jì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)時(shí)得到的各工序時(shí)間并與節(jié)拍對(duì)比,發(fā)現(xiàn)五項(xiàng)對(duì)產(chǎn)線平衡率限制嚴(yán)重的瓶頸工序。分別為工序裝內(nèi)膽、撕條碼、固定腳輪、固定鉸鏈、清擦,現(xiàn)利用IE相關(guān)理論及原則,分析優(yōu)化該產(chǎn)線的瓶頸工序,實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)線生產(chǎn)平衡率的提升。
3瓶頸工序分析與改善
3.1裝內(nèi)膽
利用左右手分析法對(duì)操作過(guò)程進(jìn)行分析,可以發(fā)現(xiàn)此工位上存內(nèi)膽位置不合理、扎孔過(guò)程動(dòng)作浪費(fèi)、膠帶與員工位置較遠(yuǎn)等問(wèn)題,運(yùn)用“5W1H”“ECRS四原則”對(duì)裝內(nèi)膽這一工序進(jìn)行改善,如表1。改善后將內(nèi)膽置于員工左側(cè),操作過(guò)程中左手持住內(nèi)膽,右手扎孔。取消“右手遞加強(qiáng)條給左手”的動(dòng)作,把加強(qiáng)條置于工作臺(tái)上的左側(cè),由左手取加強(qiáng)條。取消“右手遞膠帶給左手”,改為右手貼膠帶,同時(shí)把放置膠帶的矩形盒正對(duì)員工視角放置,便于膠帶的撕取。改善前后左右手動(dòng)作統(tǒng)計(jì)如表2。由表2可得,改善后的左手動(dòng)作由19次降為12次,減少了36.84%;右手動(dòng)作由25次降為14次,減少了44%。改善之后左右手趨向于平衡。根據(jù)調(diào)研生產(chǎn)車間的實(shí)際情況,進(jìn)行該裝置總裝工作的工人操作均基本熟練,取MOD值為正常值0.129秒。同時(shí)到操作者休息和停頓的時(shí)間,稱為“寬放時(shí)間”[3]。寬放系數(shù)取15%。計(jì)算改善后工序用時(shí)20.77秒??傻霉ば蛴脮r(shí)節(jié)省4.051秒,改進(jìn)率為16.32%,改善效果明顯。
3.2貼條碼
貼條碼工序是前期發(fā)泡工序工作完成后,生產(chǎn)線二合一的起點(diǎn),該工序存在左右手不平衡、掃描方式復(fù)雜、撕取膠帶費(fèi)力等問(wèn)題。采用“5W1H”提問(wèn)技術(shù)及ECRS四大原則對(duì)冷柜撕貼條碼步驟進(jìn)行分析、改進(jìn)如下:將兩張條形碼合二為一,用磁條替代膠帶固定條形碼,將手持式掃描機(jī)改為立式掃描機(jī)。改善后,總動(dòng)作由28次降至24次,減少了14.3%,左右手動(dòng)作趨于平衡,如表3所示。利用MOD法計(jì)算改善后貼條碼工序耗時(shí)21.96秒。相較于改善前耗時(shí)24.03秒,時(shí)間節(jié)省2.0697秒,改進(jìn)率為8.61%,對(duì)于生產(chǎn)效率的提高有明顯的積極意義。
3.3固定鉸鏈
固定鉸鏈工序存在放手槍鉆、搬運(yùn)工具框的無(wú)效動(dòng)作??紤]到頻繁端起放下物品耗能較多,手臂易疲勞,工具筐的主要目的是存放螺釘,取消放筐子和手槍鉆兩項(xiàng)無(wú)效動(dòng)作。同時(shí),在工人完成一臺(tái)冷柜的工作前往下一臺(tái)冷柜的途中設(shè)置工具臺(tái),將盛放螺釘?shù)目鹱臃庞诠ぞ吲_(tái)上,右手保持動(dòng)作持住手鉆槍。工人總動(dòng)作次數(shù)減少,工作流程簡(jiǎn)化。利用MOD計(jì)算改善后工序耗時(shí)為22.55秒。時(shí)間節(jié)省2.0769秒,改進(jìn)率為8.44%。
3.4固定腳輪
通過(guò)對(duì)員工的操作以及人機(jī)關(guān)系分析,發(fā)現(xiàn)該工位工人工作量大且操作復(fù)雜,生產(chǎn)步驟難以簡(jiǎn)化。因此針對(duì)此瓶頸工序,采用增加一名定員的方法,降低固定腳輪工序的工作時(shí)間。經(jīng)過(guò)計(jì)算及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)得到改善后固定腳輪工序的工作時(shí)間降低為16.74秒,相比于原時(shí)間有較大程度的改善,員工的疲勞度降低。
3.5清擦
引起清擦工序耗時(shí)較長(zhǎng)的主要原因?yàn)樵撋a(chǎn)線生產(chǎn)環(huán)境臟亂,導(dǎo)致部分箱體表面存在難以清理的污垢,若在整條生產(chǎn)線上推行5S現(xiàn)場(chǎng)管理法,即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng),在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中對(duì)人員、機(jī)器、材料、方法等生產(chǎn)要素進(jìn)行有效的管理[4]。企業(yè)采取了“5S”管理法之后,不僅可為清擦工序節(jié)省時(shí)間,還可促使整條生產(chǎn)線效率的提高,保障企業(yè)的生產(chǎn)安全的同時(shí)提高企業(yè)形象和競(jìng)爭(zhēng)力[5]。
4評(píng)估與建議
通過(guò)5W1H法、ECRS法分析并利用雙手作業(yè)法、模特法等改善瓶頸工序,改善后產(chǎn)線平衡率提升至68.18%,如右圖。從改進(jìn)結(jié)果中,可以看出應(yīng)用工業(yè)工程相關(guān)理論改進(jìn)優(yōu)化生產(chǎn)線、提高產(chǎn)線平衡率的重要意義。對(duì)瓶頸問(wèn)題不斷加以改善的同時(shí),還需要著眼于整體對(duì)該產(chǎn)線的工位進(jìn)行合理劃分,追求柔性生產(chǎn),以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)資源的更合理配置和生產(chǎn)利潤(rùn)的進(jìn)一步提升。依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)節(jié)拍合理劃分工位,建立有效的反饋機(jī)制,有助于提升該企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的柔性化。改善前后生產(chǎn)平成率對(duì)比圖從人因工程和企業(yè)利益的角度來(lái)看,目前的改善將帶給工人和企業(yè)一定的好處。從工人的角度講,工人的等待時(shí)間減少、動(dòng)作浪費(fèi)的現(xiàn)象得到改善,降低了操作過(guò)程的疲勞強(qiáng)度,整體的工作效率得到提高。相同的工作時(shí)間,但是工作過(guò)程更加輕松,激發(fā)了工人的工作熱情,有利于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。從企業(yè)角度講,生產(chǎn)線的效率提高,生產(chǎn)庫(kù)存浪費(fèi)減少,降低生產(chǎn)成本,工人作業(yè)工時(shí)降低,產(chǎn)出量增加的同時(shí)還能節(jié)省時(shí)間,企業(yè)利潤(rùn)的增加是最直接的表現(xiàn)。同時(shí),由工人的工作熱情和工作積極性的提高所帶來(lái)的正面效應(yīng)也將會(huì)在今后的生產(chǎn)中表現(xiàn)的日益明顯。
5總結(jié)
通過(guò)應(yīng)用IE理論改進(jìn)M企業(yè)冷柜產(chǎn)線的瓶頸問(wèn)題,從而實(shí)現(xiàn)低投入提高產(chǎn)線平衡率,可以明顯看出應(yīng)用工業(yè)工程相關(guān)理論改進(jìn)優(yōu)化生產(chǎn)線、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要意義。相較于追加資本投入,擴(kuò)大勞動(dòng)力或擴(kuò)大規(guī)模等外部方式來(lái)提高企業(yè)整體效率與收益,遵循工業(yè)工程的相關(guān)原則,通過(guò)將生產(chǎn)要素進(jìn)行必要的重新組合、極大程度地優(yōu)化整體作業(yè)過(guò)程、合理研究與改進(jìn)生產(chǎn)制造過(guò)程的操作方法等方法,消除各種不必要浪費(fèi),節(jié)約實(shí)際操作時(shí)間和生產(chǎn)資源,從而增加經(jīng)濟(jì)效益、提高整體生產(chǎn)率。
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作者:張永輝 單位:山東科技大學(xué)
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