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泵站非常規(guī)進(jìn)水前池優(yōu)化設(shè)計

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泵站非常規(guī)進(jìn)水前池優(yōu)化設(shè)計

摘要:為解決國內(nèi)某泵站進(jìn)水池內(nèi)不良流態(tài)的問題,本文運用CFD數(shù)值模擬的方法,通過在進(jìn)水池內(nèi)設(shè)置隔墩等手段,設(shè)計了3個優(yōu)化方案。優(yōu)化結(jié)果表明:隔墩能起到很好的整流作用,但因其位置、長度、數(shù)量的不同,得到的整流效果也會有差異;進(jìn)水池的形狀對水的流態(tài)影響較大,特別是“急轉(zhuǎn)角”等形狀,大概率會引起脫流、漩渦等不良流態(tài);優(yōu)化方案3解決了進(jìn)水池內(nèi)存在的大漩渦問題,額定工況下,5#泵機(jī)組在水力損失值上相較于原方案減小了約44%。

關(guān)鍵詞:泵站;進(jìn)水池;隔墩;數(shù)值模擬;漩渦

引言

泵站的進(jìn)水方式可分為側(cè)向進(jìn)水和正向進(jìn)水。在實際工程應(yīng)用中,由于環(huán)境條件的限制,一般采用側(cè)向進(jìn)水的方式,但該方式常伴有漩渦、回流等不良的情況[1]。為了解決該問題,大量整流措施被提出。其中,設(shè)置導(dǎo)流板[2]、隔墩[3-5]、導(dǎo)流柵[6-7]、底坎[8-10]和立柱[10-11]等措施應(yīng)用較多。國內(nèi)某泵站采用了5臺潛水軸流泵機(jī)組,當(dāng)所有機(jī)組同時運行時,發(fā)現(xiàn)有一臺機(jī)組會超功率運行,但單獨運行該機(jī)組時,該機(jī)組正常。該泵站的進(jìn)水池應(yīng)用了側(cè)向進(jìn)水的方式,初步判定是進(jìn)水池設(shè)計不合理造成的。本文應(yīng)用CFD數(shù)值模擬的方法,對該問題進(jìn)行了分析。

1泵站基本參數(shù)

該泵站共有5臺潛水軸流泵機(jī)組,單機(jī)流量12m3/s,設(shè)計總流量60m3/s,泵站進(jìn)水池的布置如圖1所示。

2模型建立及求解器設(shè)置

為了計算的準(zhǔn)確性,計算模型為實物1∶1建立,包括泵站3個進(jìn)口閘門隔墩、側(cè)向進(jìn)水池、進(jìn)水流道、5臺泵機(jī)組等。為了消除出口對流道的影響,將出口向水流方向延長了直徑的5倍距離。泵站進(jìn)水池計算區(qū)域如圖2所示。采用k-ε湍流模型,進(jìn)水池的入口邊界條件為總壓入口,大小為1atm;每個泵機(jī)組的出口邊界條件均設(shè)置為質(zhì)量流量出口,大小為單機(jī)額定流量12m3/s;壁面為靜止壁面,應(yīng)用無滑移條件;液面為自由水面,設(shè)為對稱邊界條件。

3內(nèi)流場數(shù)值模擬結(jié)果與分析

31流道性能計算結(jié)果

在額定流量12m3/s工況下,提取模擬計算得到5個泵機(jī)組出口斷面的壓力,根據(jù)公式計算得到1#-5#泵機(jī)組流道的水力損失分別為01223m、01291m、01219m、01391m、02419m。計算結(jié)果表明:1#-3#泵機(jī)組流道的水力損失基本一致,4#泵機(jī)組流道的水力損失稍高,5#泵機(jī)組流道的水力損失表現(xiàn)異常。這與5臺機(jī)組同時運行時,5#泵機(jī)組運行不正常的情況相符。

32流道流線分析

在額定流量工況下,進(jìn)水池內(nèi)部速度流場如圖3所示。模擬計算結(jié)果表明,5#泵機(jī)組前進(jìn)水池內(nèi)有一個直徑很大的漩渦,該漩渦幾乎堵住了5#泵機(jī)組的進(jìn)水,造成該泵機(jī)組流道的堵塞,且該漩渦也直接影響了4#泵機(jī)組的進(jìn)水條件,在進(jìn)水池中靠近4#泵機(jī)組的流道內(nèi)也出現(xiàn)了流道堵塞的現(xiàn)象。在5#泵機(jī)組前的大漩渦后,形成了一個反向漩渦,該反向漩渦同時也占用了閘門前的整個流道。這個現(xiàn)象和前文計算的流道水力損失結(jié)果相呼應(yīng)。

4優(yōu)化模型數(shù)值計算

41優(yōu)化方案

1數(shù)值計算針對5#泵機(jī)組前的大漩渦,考慮在進(jìn)水池內(nèi)圖3進(jìn)水池流線圖增加3個“L”形的隔墩整流,隔墩厚度為06m,高度至常內(nèi)澇水位。具體位置及形狀如圖4所示。該方案求解器的設(shè)置與原方案一致。在額定流量12m3/s工況下,1#-5#泵機(jī)組流道的水力損失分別為01252m、01565m、01257m、01181m、01696m,雖然4#、5#泵機(jī)組的水力損失有所下降,但2#泵機(jī)組的水力損失卻有所提升。優(yōu)化方案1流場如圖5所示,可以看出,5#泵機(jī)組進(jìn)水池內(nèi)的大漩渦依然存在,僅比原方案的直徑小一點,但該漩渦對4#泵機(jī)組的影響較小。針對以上現(xiàn)象,可以得出以下3點猜測:(1)隔墩在該進(jìn)水池內(nèi)一定程度上起到了導(dǎo)流的作用;(2)隔墩過長或者空間位置不對,導(dǎo)致水流分配不均,引起了2#泵機(jī)組水力損失的增加;(3)轉(zhuǎn)角1處的形狀至關(guān)重要,對5#泵機(jī)組進(jìn)水池內(nèi)大漩渦的形成起到了關(guān)鍵的作用。

42優(yōu)化方案

2數(shù)值計算針對優(yōu)化方案1得出的猜測,對進(jìn)水池做出了以下幾點修改:(1)加大倒角2處的圓弧半徑,在倒角1處增添一個圓弧倒角;(2)縮短了隔墩2、隔墩3的長度,并更改了3個隔墩的空間位置,具體的更改情況如圖6所示。該方案求解器的設(shè)置與原方案一致。在額定流量12m3/s工況下,1#-5#泵機(jī)組流道的水力損失分別為01128m、01246m、01255m、01556m、01432m。相較于原方案,優(yōu)化方案2的5#泵機(jī)組在水力性能上提升了不少,其他4個泵機(jī)組的水力損失基本一致。優(yōu)化方案2的流場如圖7所示,可以看出,水流在倒角1處平滑過渡,但由于該處流道截面較小,導(dǎo)致該處水流速度較快。4#泵機(jī)組水力損失較高,這是由于該機(jī)組同時受到從隔墩1和隔墩2處沖出水流的共同作用。5#泵機(jī)組進(jìn)水池內(nèi)的大漩渦基本消除,閘門前的漩渦直徑也有所減小。

43優(yōu)化方案

3數(shù)值計算優(yōu)化方案3在優(yōu)化方案2的基礎(chǔ)上做出了以下幾點修改:(1)加大倒角1處的圓弧半徑;(2)隔墩1形狀和位置不變,去掉了隔墩3;(3)隔墩2朝隔墩3方向移動了一段距離,并加大了隔墩的圖6優(yōu)化方案2模型圖7優(yōu)化方案2流線圖弧度。優(yōu)化方案3具體的更改情況及與優(yōu)化方案2的三維模型對比如圖8所示。該方案求解器的設(shè)置與原方案一致。在額定流量12m3/s工況下,1#-5#泵機(jī)組流道的水力損失分別為011m、01298m、01428m、01359m、01355m。相較于其他方案,優(yōu)化方案3各機(jī)組在水力性能上更優(yōu)。優(yōu)化方案3的流場如圖9所示,從圖中可以看出,由于增大了轉(zhuǎn)角1處的半徑,在與隔墩1的共同作用下,水流在該處的轉(zhuǎn)向表現(xiàn)為有序、平緩,且5#泵機(jī)組進(jìn)水池內(nèi)未出現(xiàn)原方案的大漩渦,能給5#泵機(jī)組提供良好的進(jìn)水條件。隔墩2起到了良好的導(dǎo)流、整流作用。優(yōu)化方案3的進(jìn)水池能夠給5臺泵機(jī)組提供優(yōu)異的進(jìn)水流態(tài),水力性能良好。

5結(jié)論

本文以國內(nèi)某泵站為研究對象,運用數(shù)值模擬的方法對已有進(jìn)水池結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,得出了以下結(jié)論:(1)引起該泵站5#泵機(jī)組功率不正常的原因是側(cè)向進(jìn)水池設(shè)計的不合理。進(jìn)水池缺乏合適的導(dǎo)流措施,從而在5#泵機(jī)組前產(chǎn)生了直徑很大的漩渦,導(dǎo)致出現(xiàn)了流道堵塞等現(xiàn)象。(2)合理設(shè)置隔墩的長度、空間位置及數(shù)量能夠很好地起到導(dǎo)流、消除漩渦的作用。進(jìn)水池的設(shè)計應(yīng)該避免出現(xiàn)“急轉(zhuǎn)角”等不良情況。(3)優(yōu)化方案3能夠給5臺泵機(jī)組提供良好的進(jìn)水條件。額定流量工況下,相較于原方案,方案3的5#泵機(jī)組在水力損失模擬值上減小了約44%,其他泵機(jī)組模擬值與原泵基本一致。

作者:張坤 金雷 汪小峰 李星 單位:合肥恒大江海泵業(yè)股份有限公司 安徽省大型潛水電泵裝備技術(shù)重點實驗室

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